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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-28 原文发表时间:2007-06-29 人气:1

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  (5)焊接时,采用一面施焊双面成形的工艺,逐层焊接,焊完一层,彻底清除焊碴,再进行第二层施焊,彻底排队虚焊和数焊,从而确保焊接质量;
  (6)考虑到造成开裂的原因,我们在其受力最大的纵向部位(和机臂轴线平行的方向),前后各增加两道加强筋,使其在受到纵向交变力的作用时,能加大受力部位的强度,加强筋仍采用开坡口10×45°和506焊条进行焊接。
  加强筋布置如图5阴影部分所示。
2.4 液压系统部分,多阀互换,降低换件成本
  笔者主要对多阀互换的可行性及将现已装备的价格昂贵、采购困难的阀类逐渐换装为价格低廉,市场易于采购的普通液压阀:
  (1)吊梁行车上控制起吊卷扬机的电磁换向阀;控制卷扬机制动的电磁阀以及3号、1号、2号柱上的18个液压换向阀数量大、易损坏,发现该阀损坏的大都是电磁阀的线圈烧毁,造成液压阀不能正常工作,而原桥机装备的2-4WE10DA20/BW220VE25L电磁换向阀,其电磁阀线圈市场采购困难,必须购买电磁液压阀总成,而且还要到厂家采购,最快也需要2~3天才能解决。在进行了市场调查和各种阀与该阀的性能比对上,我们认为SWH-G03-C8SB-A240-20的性能与之相匹配,从流量、压力和电磁阀上使用的电压都相符,而且与之相配的电磁线圈市场采购容易,价格低廉。
  (2)减小库存配件的数量和品种:由于吊梁行车电磁液压阀结构比较简单,阀体不易损坏,发生问题的仍然是电磁线圈,将电磁换向阀的电磁线圈移到制动电磁液压阀上。经过测量SWH-G03-C8SB-A240-20电磁换向阀所配用的电磁线圈内径为φmm,而制动电磁阀的阀芯外径为φ25mm。我们在此制动电磁阀的阀芯上加装了一个内径为φ25mm、其尼龙套的内径与阀芯的外径采用过盈配合,使尼龙套固定在阀芯上,以便下次更换电磁线圈,尺寸如图6、图7:

3 经济分析
  在对DJ40/120步履式单导梁公路架桥机的组装工艺优化和各项改装后,由此所带来的效益是比较可观的。
  (1)桥机采用新工艺组装后,不仅提高了其机动性能,而且转场时发生的费用也大大降低,原组装工艺其费用是桥机造价的8%,即:160万元×80%=12.8万元(该数据由厂家提供),采用新工艺组装后的费用约为2.5万元。
  (2)运梁台车的改造
  运梁台车改造前,在1KM铺架施工中,平均运距500m,每8小时(一个台班)可运输的次数为N前,改造后的为N后,其计算如下:
  N前=(5m/min 10m/min)/2×60分× 8/(500m×2)=3.6次
  N后=(20m/min 30m/min)/2×60分×8/(500m×2)=12次
  改造后比改造前平均每个台班多运输了N后-N前=12-3.6=8.4次
  按照每片梁65t,单价55元/t计算,每个台班多产效益为65t×50元/t×8.4片梁=27300元,每月增加产值近71900元,约72万元。
  (3)液压元件的互换和更换:
  液压元件的更换和互换不但保证了架桥机能安全、正常的生产,同时也间接地创造了经济效益。
  综上所述,经过改变组装工艺和对桥机其它部分的改造,其效益是很可观的,在增加效益的同时,也提高了桥机的安全性和完好率。

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