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东风4B型内燃机车励磁电路惯性故障分析与处理
原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-29 原文发表:2007-06-29 人气:42
本文章共2882字,分2页,当前第1页,快速翻页:
| 摘要:对东风4B型内燃机车励磁电路的常见惯性故障进行了分析、总结,提出了处理措施及改进建议,为机车的安全运行提供了保证。 关键词:机车;励磁电路;惯性故障;原因分析;处理方法
1 概述
做为柳局内燃机车的中修基地,我段共配属东风4B型内燃机车108台,每年为外段中修机车近60台。机车励磁电路故障曾一度频繁发生,严重影响正常的运输生产秩序。我们经过认真地总结、分析并采取相应的处理方法,励磁电路惯性故障得到了有效控制,保证了机车的可靠运行。
2 励磁电路惯性故障与分析
2.1 Rlcf1电阻卡箍热胀冷缩,机车正常励磁时功率反复突变
Rlcf1为同步牵引发电机的最大励磁电流调节电阻,串接于CF励磁电路(主发的一级励磁电路)中。其接线原理图如图1所示: 图1 Rlcf1接线电原理图 Rlcf1电阻的设计规格为ZG11—200A、1K,而电阻的实际通过电流为0.16至0.40安。当油马达电阻Rgt至增载极限位时,电路电流约为0.40安,由CF他励绕组E1-E2的电阻值(约160欧姆)可以算出Rlcf1的有效电阻(由641、642#线短接后的电阻)值:
Rlcf1(有效)=110/0.40-160=115(欧姆)
其阻值仅为总电阻的11.5%。虽然实际通过电阻电流小于电阻的设计额定电流(约0.44A),但由管形珐琅电阻的特点,总电阻越大,其电阻丝的横截面积则越小。这样一方面不利于活动调节卡箍触点的可靠接触;另一方面也不利于电阻的局部散热。当电阻的有效部分通过电流发热至一定程度时,因卡箍的热胀系数大于电阻瓷管,加上触点的紧余量非常有限,造成图1中触点A虚接,电流由触点B通过,呈电阻制动励磁状态,电阻激增,电流变小,机车功率严重不足。当电阻通过小电流而冷却至一定时间,卡箍胀后收缩,触点A恢复接通,机车功率回复正常。这样因触点A不断接通、断开,机车功率反复突变。
由于该故障具有变化性,给查找、处理带来一定的困难。
2.2 励磁机三相输出线两相短接,机车功率严重偏低
励磁机的三相输出线规格为95mm2胶皮电缆线,长度约2米,自下而上穿入励磁整流柜内。其在励磁整流柜(2ZL)内的安装位置如图2所示: 图2 励磁机三相输出线在2ZL内接线位置图 由图可见,538、539#线的接线端子尾部与相邻整流元件的阻容(RC)装置安装螺栓(M10×30mm)相碰磨。虽然接线端子(俗称线鼻子)均套有大小适中的塑料绝缘套管,但因励磁整流柜安装于动力室与前变速箱间的墙壁上,振动强烈。绝缘套管与螺栓的圆边长时间摩擦而破损,造成励磁机输出电源相间短路,主发励磁电流严重偏低,机车功率不足。
由于破口很细,而交流电机的相间短路电流又小,故障点不易发现。因此,该故障具有一定的隐蔽性,易误以为励磁机本身发生问题,需要仔细检查、确认。
2.3 机车使用故障励磁时起动冲击大
现行东风4B型内燃机车的故障励磁控制电路如图3所示。GFC与GLC动作没有明确的先后顺序,往往造成GFC滞后GLC动作,使得机车在使用故障励磁起动瞬间仍为正常辅助发电状态,机车起车功率超高而造成冲击。 图3 东风4B型机车故障励磁控制电路图 2.4 主发电机滑环烧损、电刷固死,机车无法运行
根据技术要求,东风4B型内燃机车同步牵引发电机的电刷压力应在196—245Kpa范围内。而主发电机的刷握结构与牵引电动机不同,其弹簧压力随电刷磨耗成比例递减。日常运用中,其压力需由机车乘务员视电刷的磨耗情况进行人工“有级”调整。这样,难免会有疏漏发生,而一旦电刷压力不足,将引起恶性循环,导致电刷因与滑环接触电阻过大而发热固死;在此过程中,滑环也因火花烧蚀及电化反应而损伤。最终主发励磁电流中断,机车无法运行。
3 故障的预防及处理方法
3.1 故障2.1的根治
若将Rlcf1电阻分解为两管电阻串联(如图4),即可根除该故障的发生。 图4 Rlcf1电阻分解、改装电路图 实际改装时,将原Rlcf1电阻更换成规格为ZG11—200A、300Ω电阻,卡箍仍与642#线相连;在高压室内的备用电阻位置装上一管型号为ZG11—200A、600Ω电阻,做为Rlcf1的分解电阻Rlzcf1并与之串联(如图4所示)。这样,Rlcf1用于正常励磁调节,Rlzcf1用于电阻制动励磁时的调节。
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