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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-07-02 原文发表时间:2007-07-03 人气:1

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( 四)提高泥浆浓度 通过加人陶瓷添加剂,如Na2CO3、Na2SiO3、腐植酸钠等减水剂,一般加入量在0.5%~1%左右,降低了泥浆的含水率(由原来的52%下到38%以下),提高了泥浆的浓度和流动性,降低了泥浆的粘度,改善其雾化,有利于干燥速度的提高,降低了每吨粉料的耗油量,有一定的节能效果。

(五)改进喷嘴结构 合理改进了喷嘴结构参数,喷嘴按直径大小配合使用,把原喷片直径φ1.3mm-1.6mm改为φ1.6mm-2.4mm,使雾化干燥后所得的粉料粒度分布更加合理,从根本上解决了细粉含量多的问题,提高了粉料质量。

(六)强化生产管理 加强生产管理、合理调节各操作参数、提高各段的操作技术水平,防止粉料过度干燥和拉稀垮塔现象,发现问题要及时解决,以免停机清洗造成不必要的能量损失。

三、效益与体会 一年多的运用实践证明,改进的喷雾干燥塔投人生产,在提高粉料质量、产量及管理等方面取得了一定的成效。

(一)改进的喷雾干燥塔,针对喷雾干燥制粉工艺的特点,注重了泥浆浓度、泵的压力、干燥介质即热空气流量及温度的控制,生产粉料水分稳定,颗粒呈球形状分布均匀合理,流动性好,适应于压制各种大小规格砖坯,粉料的质量合格率由原采的90%提高到98%。

(二)工艺布置合理和工作环境好,对热风炉的部分改造采取立面架空布置在原有的二层平台上,节约占地面积,形成一个外型美观的整体结构,不影响下层操作,并采用了较好的保温措施,对周围的工作环境无影响,且投资少(3000元),施工周期短(一个月内完成),见效快。

(三)提高粉料的质量、产量应从多方面考虑,主要因素有以下几点:①由于泵的压力波动及喷嘴磨损而引起的进浆量的变动;②泥浆水分进浆浓度的波动;③干燥介质即热空气流量及温度的波动;④排风温度、温度的变动;⑤燃油温度、压力、流量的波动;⑥热风炉温度的波动。对于上述几点,要严格操作规程,经常检测,做到心中有数。

(四)喷雾干燥塔的改进,既节约了能源,降低了生产成本,又提高了质量、产量。 按表中质量、产量、能耗数据测算,一年可节约重油400吨,每吨按1100元计算,计款44万元,增加彩釉砖产量26万m2,新增产值500万元,完全满足年产70万m2彩釉砖的需要,经济效益显著。
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