1 前言 八钢炼铁喷煤于1994年6月试车,同年7月正式投产使用。该工艺包括五个系统:输煤、干燥、制粉、喷吹和动力系统。其工艺流程见图1。 
1、行车 2、原料仓 3、电振给料机 4、皮带5、除铁器 6、原煤仓 7、埋刮板给煤机 8、中速磨 9、上粉管 10、旋风除尘器 11、布袋收尘器 12、二次风机 13、卸灰阀 14、粉仓 15、喷吹罐 16、引射式输煤器 17、分配器 18、一次风机 19、烟器炉 20、废气引风机 21、空压机 图1.1994—1997年的工艺流程 喷煤车间投产后,由于对喷煤认识不够、需煤量小,没有能在计划时间内达产。1994-1996年底,整个生产断断续续,产量只有30t-50t/班,煤比在65kg/t左右。设备故障频繁,工艺操作水平低,且设备与工艺匹配不太合理。经过长期的工艺和设备改造,到2000年6月最高煤比达到154kg/t,其历年技术经济指标见表1。 | 喷煤量(t) | 煤比(kg/t) | 焦比(kg/t) | 喷吹率(100%) | 94(下半年) | 12053.9 | 20.2 | 680 | 50.1 | 95 | 20539 | 60.4 | 671 | 62.1 | 96 | 44800 | 68.6 | 640 | 70.9 | 97 | 72600 | 102.8 | 580 | 73.2 | 98 | 113809 | 124.5 | 545 | 78.1 | 99 | 130800 | 137.24 | 520 | 91.5 | 2000(上半年) | 78000 | 150 | 496 | 95.8 | | | | | | | | | | |
表1.八钢炼铁喷煤历年技术经济指标(94至98年4号高炉不喷煤) 八钢喷煤技术的发展,是在解决各种难题的艰苦攻关过程中前进的,其技术进步值得认真总结和思考。 2 喷煤系统技术改造 2.1输煤系统改造 针对前期配煤采用单料仓,行车抓配煤。改为双料仓配煤。 2.2干燥剂系统改造 原烟气发生器无挡火墙,通过在炉膛出口前砌大约1m高的挡火墙,防止负压大造成脱火又使炉膛保持一定温度。 2.3制粉系统改造 2.3.1旋风,布袋卸灰阀 原旋风,布袋卸灰阀均采用减速机和电机整体式卸灰装置。故障率高,严重影响系统开机率。改原减速器为传动分体式,解决粘死烧电机的问题,实现无故障运行。 2.3.2精粉收尘器 原精粉收尘器采用测尾气反吹、扁形、弹簧骨架、非脉冲式结构的扁布袋。见图2。其缺点: (1)它是下部进行粉气和反吹气切换,而转换盲板由提升小电机通过丝杆上下移动。当反吹时,煤粉进入丝杆的丝扣中,造成丝杆粘死,导致提升电机烧毁、盲板不到位。自生产以来,反吹小电机每班烧毁2~3个,使布袋无法正常工作。 (2)布袋是测压式,密封差,加之盲板切换不到位,且反吹气源非脉动式、废气(原采用布袋尾气)布袋过滤面积小,导致过滤效果差,反吹工作效果差,布袋透气性差使工艺恶化,整个系统无法正常工作,尾气含尘量大,形成黑龙。  
图2.原扁布袋结构 (3)布袋无法实现全自动,劳动强度大,效率低。 由于上述三点原因,导致1995年1月和1996年6月一系列、三系列两次布袋煤粉着火烧毁。针对此问题,我厂1996年底采用新型棱形逆流式脉冲清灰大布袋装置。其特点:过滤面积大(1120m2)入口浓度高达1000g/m3,排放浓度小于50mg/m3,收尘率达99.99%。采用气动式,同时反吹风呈脉动式,布袋骨架钢筋棱形,反吹动能大,效果明显。尤其布袋封口采用橡胶圈加钢架压,克服扁布袋口密封差的缺点,防止短路。同时反吹气源改原尾气为热风炉废气和空气混合气,保证气源干净防止布袋双面污染和灌肠,低含氧量、低水份,从而使布袋箱体温度恒定,水份低,不易挂腊,反吹效果好,解决系统压力分布不匹配的问题,保证整个工艺状况稳定,操作顺行,开机率提高,消除布袋黑龙,并实现全自动反吹。它与扁布袋对比表见表2. | 过滤面积m2 | 导流式 位置 | 布袋插入方式 | 翻板动作方式 | 收尘效果 % | 反吹气源方式 | 反吹气源性质 | 扁布袋 | 450 | 下部 | 侧水平 | 电动 | 90% | 非脉动 | 尾气 | 棱形布袋 | 1060 | 上部 | 上下 | 气动 | 99.99% | 脉动 | 混合气 |
表2.扁布袋与菱形布袋对比 1997年全部完成三个系列的布袋收尘器改造,均采用菱形大布袋,撤消布袋小组,实现全自动反吹。现在尾气排放完全达标,为创建花园式工厂和实现全自动打下基础。菱形布袋收尘器结构见图3.  
图3.LBL8—112菱形布袋收尘器结构 2.3.3中速磨 5.7t/h的ZQM—110型中速磨的特点:占地面积小,噪音低,耗电量小,煤粉粒度适中,密封性好,适合磨制高挥发份煤,但其维护精度高,原煤要求高。在使用过程中,发现其压环挡耳与滑块属钢性碰撞,磨损快、维护量大。故在两者中加减振弹簧,变钢性碰撞为弹性碰撞。同时对高速轴和中速轴加深油槽、增加油孔,以避免因润滑油槽浅而孔少,导致润滑不良,造成牙箱烧毁的事故。 2.3.4 制粉工艺 原制粉工艺采用前推后拉、零压点基本控制在旋风入口,粉尘收集分配为旋风60%,布袋40%的工艺。此工艺缺点:零压点位置波动,当整个系统出现问题时(如锁气器、布袋等),给煤机易发生悬煤现象,且旋风前期系统易冒粉,设备多,耗电量大,导致工作量大,环境脏,不安全,不易实现自动化。但漏风率低,易磨制高挥发份煤。针对上述问题,决定尝试一拉加旋风和布袋两级收尘(旋风占45%,布袋占55%),全负压工艺,见图4。 
1、原煤仓 2、埋刮板给煤机 3、干燥介质 4、中速磨 5、上粉管 6、旋风初尘器 7、布袋收尘器 8、粉仓 9、大排烟机 图4.一拉加旋风、布袋两级收尘全负压制粉工艺 1999年10月1日进行改造。拆除原一系列5.7t/h磨机,一次风机,上15t/h磨机和一台大排烟机,并于同月投产。使用效果良好:出粉率高,无冒粉,悬煤现象,设备维护量小。此工艺要求更高,要求密封性好,布袋耐压性、防静电性高,磨机入口、布袋出口的02%和温度控制严格。 2.3.5提高磨机出力的技术措施 ①风量。 采取的措施:风环间隙尽量控制在允许的最大宽度(磨机1#16mm,2#、3#14mm),系统阀门尽量开到最大值,(磨机1#的16#阀全开、负压控制在-10.7kPa,磨机2#、3#的16#阀全开,39#阀基本全开,磨机出口压力控制在-0.05~0.01kPa之间)。烟气炉炉膛负压控制在-50~50Pa之间。总之风量尽量保持在允许范围内最大值。 ②风温。入口温度原则上越高出力越大。而出口温度原则越低出力越大,但为了保证煤粉水份和生产的安全,确定入口温度为280℃~285℃,出口温度夏季为75℃~80℃、冬季80℃~85℃。 ③磨机弹簧压缩长度、钢球长度、钢球直径,出粉分离器的调节。措施:磨机弹簧定期测压,保证一定压力;钢球直径保证一定值,定期测量,如有磨损变形及时更换或添加;出粉分离器在保证煤粉粒度的情况下,尽量全开。 ④布袋的透气性,保证符合正常值(1#1000Pa、2#、5#500Pa)。 ⑤原煤水份尽量低。措施:控制矿源,水份小于18%;堆新吃旧,进行自然干燥。 ⑥原煤可磨性。原则上烟煤比例越大可磨性越好,考虑到生产的安全,经过四次调整,最后确定烟煤/无烟煤为:8.0~8.5:1。而对煤质的要求含水低、杂质少,粒度均匀且细。故采取的办法是:控制磨机出口温度,夏季75~80℃,冬季80~85℃;调节出口分离器和风量的匹配,保证粒度-200目占90%以上;制粉、皮带的鸡毛筛过滤网保证完好,及时清理;原煤控制严格,杂质多、水份大的拒收。 2.4 喷吹系统改造 2.4.1喷吹设备 对于管道摩损影响喷吹率的问题,在生产过程中贴补和整体更换,并使用加厚铸铁耐用磨管。1、2、3系列六个罐的输煤管道并连,同时增加备用管道,提高管道互换性。以此解决单罐喷煤和管道堵煤对高炉的影响。针对分配器分配不均匀进行改造,在主管上加分路器。改大枪径解决现有煤质差造成枪易堵的问题。 2.4.2喷吹工艺 将原下出料,引射式稀相输送的工艺改为上出料的浓相输送工艺。其优点:固气比高,流速慢,载体量消耗少,出煤均匀,无脉动现象,易实现自动控制。我厂于1999年6月对三个系列进行改造,停止使用稀相输煤,全部改成浓相输煤,并实现自动化操作。既减少人为故障,又提高空气利用率,同时降低劳动强度,提高工作率。 2.5 引进冷冻式压缩空气干燥机 由于原媒质置换脱水干燥再生塔无法正常工作,导致压缩空气中水份大,含油,含尘。我厂于1998年引进“日盛”RS-400S型冷冻式压缩空气干燥机,解决了此问题,保证了气源水份低,无油、无尘。从而使喷吹煤粉不易返潮,流动性好,同时各气动阀门运动正常。 3 高挥发份煤粉制备和喷吹的安全措施 3.1设备前期采用国内最先进的中速磨,埋刮板机、内装有KM防爆装置的小型罐。后期逐渐上菱形大布袋,并在各个相关点装有相应温度、含氧量、一氧化碳含量的测量点,进行24小时数据监控。 3.2通过科学试验研究,制定出合适的工艺操作参数。 3.3加强原煤配比的管理。每班称料核定配比,同时每天化验煤粉成份,作好及时监测控制。 3.4加强安全操作管理,保证高挥发份烟煤制备和喷吹的安全。在制粉方面,采用氮气和热风炉废气作为开停机的惰性气体,采用烟气和热风炉废气的混合气作为制备煤粉的介质,采用热风炉废气和空气的混合气作为布袋反吹气源,以此来控制含氧量。同时加强外来火源和中速磨煤矸石的管理。喷吹方面采用氮气惰化和备压以控制含氧量。 4 结语 4.1高炉喷煤经过6年的生产,已经在工艺、设备、安全上形成了一整套的系统,且达到国内外先进水平,煤比居全国第二。 4.2在自动控制方面,应逐渐实现烟气和煤粉的制备合并实现自动,皮带实现自动,最终实现全车间自动化。从而改变操维人员比例,提高生产率。 4.3针对原煤的煤质和水份,可在以后的工作中,尝试前期加一个干燥和除杂工艺,从而保证原煤和煤粉的质量,以此达到高炉喷煤的均、匀、稳,保证高炉顺行。 4.4工艺系统应不断改进。如对数据的采集、储存、分析要实现自动化。同时在线监测、高炉堵枪仍需进一步探索解决。 4.5为了更好地适应高炉生产,喷煤系统应向安全、低耗、高效、全自动方向发展,才能使企业立于不败之地。 [作者简介] 陶宏 男, 1972.1生,炼铁助理工程师。 现在新疆八一钢铁集团炼铁分公司工作。 参加工作时间8年。单位电话:3892465 住宅电话:3884156 |