您的位置:技术工种之机修知识网 机电修理知识 正文
原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-07-01 原文发表时间:2007-07-02 人气:1


1 前言

八钢炼铁喷煤于1994年6月试车,同年7月正式投产使用。该工艺包括五个系统:输煤、干燥、制粉、喷吹和动力系统。其工艺流程见图1。

1、行车 2、原料仓 3、电振给料机 4、皮带5、除铁器 6、原煤仓 7、埋刮板给煤机 8、中速磨 9、上粉管 10、旋风除尘器 11、布袋收尘器 12、二次风机 13、卸灰阀 14、粉仓 15、喷吹罐 16、引射式输煤器 17、分配器 18、一次风机 19、烟器炉 20、废气引风机 21、空压机

图1.1994—1997年的工艺流程

喷煤车间投产后,由于对喷煤认识不够、需煤量小,没有能在计划时间内达产。1994-1996年底,整个生产断断续续,产量只有30t-50t/班,煤比在65kg/t左右。设备故障频繁,工艺操作水平低,且设备与工艺匹配不太合理。经过长期的工艺和设备改造,到2000年6月最高煤比达到154kg/t,其历年技术经济指标见表1。

喷煤量(t)

煤比(kg/t)

焦比(kg/t)

喷吹率(100%)

94(下半年)

12053.9

20.2

680

50.1

95

20539

60.4

671

62.1

96

44800

68.6

640

70.9

97

72600

102.8

580

73.2

98

113809

124.5

545

78.1

99

130800

137.24

520

91.5

2000(上半年)

78000

150

496

95.8

     

表1.八钢炼铁喷煤历年技术经济指标(94至98年4号高炉不喷煤)

八钢喷煤技术的发展,是在解决各种难题的艰苦攻关过程中前进的,其技术进步值得认真总结和思考。

2 喷煤系统技术改造

2.1输煤系统改造

针对前期配煤采用单料仓,行车抓配煤。改为双料仓配煤。

2.2干燥剂系统改造

原烟气发生器无挡火墙,通过在炉膛出口前砌大约1m高的挡火墙,防止负压大造成脱火又使炉膛保持一定温度。

2.3制粉系统改造

2.3.1旋风,布袋卸灰阀

原旋风,布袋卸灰阀均采用减速机和电机整体式卸灰装置。故障率高,严重影响系统开机率。改原减速器为传动分体式,解决粘死烧电机的问题,实现无故障运行。

2.3.2精粉收尘器

原精粉收尘器采用测尾气反吹、扁形、弹簧骨架、非脉冲式结构的扁布袋。见图2。其缺点:

(1)它是下部进行粉气和反吹气切换,而转换盲板由提升小电机通过丝杆上下移动。当反吹时,煤粉进入丝杆的丝扣中,造成丝杆粘死,导致提升电机烧毁、盲板不到位。自生产以来,反吹小电机每班烧毁2~3个,使布袋无法正常工作。

(2)布袋是测压式,密封差,加之盲板切换不到位,且反吹气源非脉动式、废气(原采用布袋尾气)布袋过滤面积小,导致过滤效果差,反吹工作效果差,布袋透气性差使工艺恶化,整个系统无法正常工作,尾气含尘量大,形成黑龙。

图2.原扁布袋结构

(3)布袋无法实现全自动,劳动强度大,效率低。

由于上述三点原因,导致1995年1月和1996年6月一系列、三系列两次布袋煤粉着火烧毁。针对此问题,我厂1996年底采用新型棱形逆流式脉冲清灰大布袋装置。其特点:过滤面积大(1120m2)入口浓度高达1000g/m3,排放浓度小于50mg/m3,收尘率达99.99%。采用气动式,同时反吹风呈脉动式,布袋骨架钢筋棱形,反吹动能大,效果明显。尤其布袋封口采用橡胶圈加钢架压,克服扁布袋口密封差的缺点,防止短路。同时反吹气源改原尾气为热风炉废气和空气混合气,保证气源干净防止布袋双面污染和灌肠,低含氧量、低水份,从而使布袋箱体温度恒定,水份低,不易挂腊,反吹效果好,解决系统压力分布不匹配的问题,保证整个工艺状况稳定,操作顺行,开机率提高,消除布袋黑龙,并实现全自动反吹。它与扁布袋对比表见表2.

过滤面积m2

导流式

位置

布袋插入方式

翻板动作方式

收尘效果

%

反吹气源方式

反吹气源性质

扁布袋

450

下部

侧水平

电动

90%

非脉动

尾气

棱形布袋

1060

上部

上下

气动

99.99%

脉动

混合气

表2.扁布袋与菱形布袋对比

1997年全部完成三个系列的布袋收尘器改造,均采用菱形大布袋,撤消布袋小组,实现全自动反吹。现在尾气排放完全达标,为创建花园式工厂和实现全自动打下基础。菱形布袋收尘器结构见图3.

图3.LBL8—112菱形布袋收尘器结构

2.3.3中速磨

5.7t/h的ZQM—110型中速磨的特点:占地面积小,噪音低,耗电量小,煤粉粒度适中,密封性好,适合磨制高挥发份煤,但其维护精度高,原煤要求高。在使用过程中,发现其压环挡耳与滑块属钢性碰撞,磨损快、维护量大。故在两者中加减振弹簧,变钢性碰撞为弹性碰撞。同时对高速轴和中速轴加深油槽、增加油孔,以避免因润滑油槽浅而孔少,导致润滑不良,造成牙箱烧毁的事故。

2.3.4 制粉工艺

原制粉工艺采用前推后拉、零压点基本控制在旋风入口,粉尘收集分配为旋风60%,布袋40%的工艺。此工艺缺点:零压点位置波动,当整个系统出现问题时(如锁气器、布袋等),给煤机易发生悬煤现象,且旋风前期系统易冒粉,设备多,耗电量大,导致工作量大,环境脏,不安全,不易实现自动化。但漏风率低,易磨制高挥发份煤。针对上述问题,决定尝试一拉加旋风和布袋两级收尘(旋风占45%,布袋占55%),全负压工艺,见图4。

1、原煤仓 2、埋刮板给煤机 3、干燥介质 4、中速磨 5、上粉管 6、旋风初尘器 7、布袋收尘器 8、粉仓 9、大排烟机

图4.一拉加旋风、布袋两级收尘全负压制粉工艺

1999年10月1日进行改造。拆除原一系列5.7t/h磨机,一次风机,上15t/h磨机和一台大排烟机,并于同月投产。使用效果良好:出粉率高,无冒粉,悬煤现象,设备维护量小。此工艺要求更高,要求密封性好,布袋耐压性、防静电性高,磨机入口、布袋出口的02%和温度控制严格。

2.3.5提高磨机出力的技术措施

①风量。 采取的措施:风环间隙尽量控制在允许的最大宽度(磨机1#16mm,2#、3#14mm),系统阀门尽量开到最大值,(磨机1#的16#阀全开、负压控制在-10.7kPa,磨机2#、3#的16#阀全开,39#阀基本全开,磨机出口压力控制在-0.05~0.01kPa之间)。烟气炉炉膛负压控制在-50~50Pa之间。总之风量尽量保持在允许范围内最大值。

②风温。入口温度原则上越高出力越大。而出口温度原则越低出力越大,但为了保证煤粉水份和生产的安全,确定入口温度为280℃~285℃,出口温度夏季为75℃~80℃、冬季80℃~85℃。

③磨机弹簧压缩长度、钢球长度、钢球直径,出粉分离器的调节。措施:磨机弹簧定期测压,保证一定压力;钢球直径保证一定值,定期测量,如有磨损变形及时更换或添加;出粉分离器在保证煤粉粒度的情况下,尽量全开。

④布袋的透气性,保证符合正常值(1#1000Pa、2#、5#500Pa)。

⑤原煤水份尽量低。措施:控制矿源,水份小于18%;堆新吃旧,进行自然干燥。

⑥原煤可磨性。原则上烟煤比例越大可磨性越好,考虑到生产的安全,经过四次调整,最后确定烟煤/无烟煤为:8.0~8.5:1。而对煤质的要求含水低、杂质少,粒度均匀且细。故采取的办法是:控制磨机出口温度,夏季75~80℃,冬季80~85℃;调节出口分离器和风量的匹配,保证粒度-200目占90%以上;制粉、皮带的鸡毛筛过滤网保证完好,及时清理;原煤控制严格,杂质多、水份大的拒收。

2.4 喷吹系统改造

2.4.1喷吹设备

对于管道摩损影响喷吹率的问题,在生产过程中贴补和整体更换,并使用加厚铸铁耐用磨管。1、2、3系列六个罐的输煤管道并连,同时增加备用管道,提高管道互换性。以此解决单罐喷煤和管道堵煤对高炉的影响。针对分配器分配不均匀进行改造,在主管上加分路器。改大枪径解决现有煤质差造成枪易堵的问题。

2.4.2喷吹工艺

将原下出料,引射式稀相输送的工艺改为上出料的浓相输送工艺。其优点:固气比高,流速慢,载体量消耗少,出煤均匀,无脉动现象,易实现自动控制。我厂于1999年6月对三个系列进行改造,停止使用稀相输煤,全部改成浓相输煤,并实现自动化操作。既减少人为故障,又提高空气利用率,同时降低劳动强度,提高工作率。

2.5 引进冷冻式压缩空气干燥机

由于原媒质置换脱水干燥再生塔无法正常工作,导致压缩空气中水份大,含油,含尘。我厂于1998年引进“日盛”RS-400S型冷冻式压缩空气干燥机,解决了此问题,保证了气源水份低,无油、无尘。从而使喷吹煤粉不易返潮,流动性好,同时各气动阀门运动正常。

3 高挥发份煤粉制备和喷吹的安全措施

3.1设备前期采用国内最先进的中速磨,埋刮板机、内装有KM防爆装置的小型罐。后期逐渐上菱形大布袋,并在各个相关点装有相应温度、含氧量、一氧化碳含量的测量点,进行24小时数据监控。

3.2通过科学试验研究,制定出合适的工艺操作参数。

3.3加强原煤配比的管理。每班称料核定配比,同时每天化验煤粉成份,作好及时监测控制。

3.4加强安全操作管理,保证高挥发份烟煤制备和喷吹的安全。在制粉方面,采用氮气和热风炉废气作为开停机的惰性气体,采用烟气和热风炉废气的混合气作为制备煤粉的介质,采用热风炉废气和空气的混合气作为布袋反吹气源,以此来控制含氧量。同时加强外来火源和中速磨煤矸石的管理。喷吹方面采用氮气惰化和备压以控制含氧量。

4 结语

4.1高炉喷煤经过6年的生产,已经在工艺、设备、安全上形成了一整套的系统,且达到国内外先进水平,煤比居全国第二。

4.2在自动控制方面,应逐渐实现烟气和煤粉的制备合并实现自动,皮带实现自动,最终实现全车间自动化。从而改变操维人员比例,提高生产率。

4.3针对原煤的煤质和水份,可在以后的工作中,尝试前期加一个干燥和除杂工艺,从而保证原煤和煤粉的质量,以此达到高炉喷煤的均、匀、稳,保证高炉顺行。

4.4工艺系统应不断改进。如对数据的采集、储存、分析要实现自动化。同时在线监测、高炉堵枪仍需进一步探索解决。

4.5为了更好地适应高炉生产,喷煤系统应向安全、低耗、高效、全自动方向发展,才能使企业立于不败之地。

[作者简介]

陶宏 男, 1972.1生,炼铁助理工程师。 现在新疆八一钢铁集团炼铁分公司工作。 参加工作时间8年。单位电话:3892465 住宅电话:3884156

相关文章

嵌入式技术与制造业信息化 -
中国工业过程自动化高技术产业化取得重大突
制造业管理信息化技术的发展 -
马头发电总厂#7机组凝结水泵改型的经济性分
嵌入式实时程序设计中C/C 代码的优化 -
C语言高效编程的几招 -
DSP编程的几个关键问题 -
基于飞利浦P8XC591的CAN总线节点扩展 -
基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统 -
基于TMS320F2812内嵌eCAN模块的CAN总线通信
“设计新型工业控制系统方法探讨”读后感 -
6M32(51)-190/320-BX氮氢气压缩机降压改造
电气传动技术的发展现状及展望 -
面向二十一世纪的嵌入式系统综述 -
机械加工方法在计算机立体绘图中的应用 -
嵌入式系统和嵌入式操作系统 -
基于计算机和单片机的集散型主从分布式振动
正确选择阀门电动装置防止超负荷的发生 -
往复密封试验标准与实现简介 -
基于PLC的新型变频调速恒压供水系统 -

相关评论


本文章所属分类:首页 机电修理知识