从上述的比较可知,结合工厂的实际情况,最理想的还是选用的变频调速器。 三、应用情况
变频器自2001年4月份起我公司在国内一些地区推广应用,并在立窑罗茨风机的电机上正式投入运行后,已有近两年时间,设备使用正常,取得了令人满意的效果。我公司在其中两个厂安装的3台变频器与变频器安装前的同期的运行数据作一比较。
注:电度数据为该风机单独安装电度表计量所得。
从以上两表实测数据可知,节电效果时十分显著,每吨熟料平均节电25~60%,如果以综合电价0.5元计算,每台变频器价格平均以20万计,大概一年半即可收回投资。
用变频调速器调节鼓风机风量,在使用上也达到了十分理想的效果。
1、 由于省去了放风阀,进窑风量的变化由变频调速来实现,使进窑空气进压及气流速度稳定。操作更加简单,只要转动旋钮就可调节频率变速,频率用数字显示,因为频率与转速成正比关系,所以能精确地定量用风,避免了使用放风阀时引起风压及风量巨变的弊端,从而稳定了立窑煅烧的热工制度,为提高熟料产量质量打下基础,也减轻了工人的劳动强度。
2、 有的工厂原来放风是使用循环放风的形式,这样虽能降低风机的噪声,但同时由于大量的过剩风量在风机的管道内循环,因而在放风量达时经常引起风机发热,这就极大地影响了风机的安全运转,用变频调速器控制风量,没有过剩风量循环,为风机的安全运转提供了有利的条件,由于风机经常处于减速运行,因而风机运行噪声也得到了大幅度的降低,并提高了风机的使用寿命,得到了工人的欢迎和赞赏。
3、 风机采用变频调速可方便地从低速启动,启动平稳,启动电流小,对提高质量起到良好的作用。
可见变频调速在水泥厂的立窑风机上的运用是成功的,达到了预期的效果,其经济效益是显著的,再加上良好的控制性能和改善工况后的效益,确实是企业技术改造的理想设备,得到领导及工人师傅的充分肯定,具有很高的推广应用价值。 四、几点总结
1、 工厂选型时除必须作好充分的实际调查之外,必须认真做好细致的可行性认证,节能效果的大小,除了设备本身的节电潜力外,更主要的是与实际工况有直接的关系,如风机选型余度过大,放风量大,时间长,则节电效果显著,反之节电效果就相对较低。
2、 由于变频器一次性投资较高,考 到设备配套本身已有一定的安全系数,所以选用变频器容量也可按实际的运行工况出发,运行电流不超过变频器的额定电流,只要能满足启动要求就可以了。这样可以选用容量较小的变频器,以减少一次性投资。
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