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提高循环流化床锅炉燃烧效率的途径(2)
原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-07-03 原文发表:2007-07-03 人气:2
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3、提高返送效率
原设计的过热器下部的返送装置为仓储式,当飞灰量大,风送量不均时易造成灰管堵塞,影响锅炉的安全运行。解决细灰能畅通无阻地进入炉膛,采取了以下措施:
拆除返料仓,把灰管直接插入炉膛,新增一台二次风机,利用高压风把飞灰直接送入炉膛。可基本消除送灰管的堵塞问题,既保证了细灰返送装置系统的畅通,又降低了燃料不完全燃烧热损失。
4、精心操作,保证锅炉安全经济运行
循环流化床锅炉的燃烧为沸腾燃烧,可分为挥发分燃烧和焦碳燃烧两个阶段,送入沸腾床内的煤粒在被加热升温的同时,首先释放出挥发分,这部分挥发分可迅速燃烧;另一方面,床内固体燃烧的混合也直接关系着沸腾床内传热条件,影响煤的燃烧效率。因此首先要做到:
(1)完善与合理组织好流化床锅炉的燃烧工况,提高飞灰的回收再利用,提高热效率。
(2)及时调整锅炉负荷,确保低温燃烧,沸上、中、下温度,温差不大于50℃。
(3)保持料层厚度,保证风室风压的稳定。
(4)定期检查飞灰回收系统是否正常工作。
四、结论
通过以上改造和调节,使锅炉燃烧效率有了很大的提高,沸上、中、下温度衡定,锅炉出力由改造前的27 t/h增大到36t/h,比改造设计的期望值32t/h高出4t/h多,在锅炉最大负荷下中沸温度可控制在950℃以内,。三次风安装后,飞灰燃烬度提高,飞灰含碳量降低,燃烧效率提高,炉膛出口温度下降到700℃以下。使排烟损失q4相应减小,稳定、可靠的飞灰循环使飞灰含碳量明显降低,由原来的12%下降到5%,锅炉热效率提高了8 %。分离器回收效率达98%以上,烟尘排放对环境的污染也明显减少。
通过对这八台循环流化床锅炉的改造效果十分显著,为我公司制糖生产打下了坚实的基础。
参考文献:路春美 程世庆 王永征编著《循环流化床锅炉设备与运行》
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