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开清棉设备改造及工艺效果分析(2)
原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-30 原文发表:2007-06-30 人气:3
本文章共2707字,分2页,当前第2页,快速翻页:
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拉距离由原10mm改为12 Him;天平罗拉~天平曲杆隔距偏紧掌握;天平曲杆刀口后移1 mm;小过 棉板抬高3cm~5 CHI;大过棉板尾部缩短9 cm,尘笼两侧三角镀锌钢板与墙板加木条收缩棉流通 道宽度使棉卷变窄,减少棉层与两侧小墙板的摩擦,从而减少棉结、索丝的产生。 2、改造效果与分析 通过上述设备改造及工艺参数调整后,虽然缩短了工艺流程,开清棉的落棉量减少,但总除 杂效率却有所提高,节约了用棉。同时,由于降低了各打手速度,棉卷中的短绒有所下降;索 丝、棉结均大幅度减少,且棉层纵向、横向均匀度亦有所改善。以CJ 14.5 tox为例,经测试棉 卷正卷率提高至97%,棉卷重量不匀率为0.7%~0.8%。原棉与棉卷疵点统计如表1所示。从表 1可以看出,棉卷疵点合计比原棉疵点合计下降27.27%,棉卷棉结比原棉下降58.3%,棉卷索 丝比原棉下降6.25%。 表1 CJl4.5 tex品种原棉与棉卷疵点统计 纤维长度试验分析如表2所示。从表2的试验分析可看出,主体长度和基数改前与改后对LC,改后 的纤维主体长度与整齐度有所改善,短绒率改后比改前降低3.17个百分点,10mm以下短绒率改后 比改前降低1.03个百分点。 表2 C914.5tex品种纤维长度试验分析 开清棉除杂效率试验分析如表3所示。 表3 CJl4.5tex开清棉除杂效率试验 单位:% 注:改前是开清棉没备工艺流程五套车,改后是开清棉工艺流程四套车,改前四套车与五套 车的工艺流程相同。 通过测试对比,除杂效率改后比改前提高36.5%,制成率也有所改善。经测试开清棉各单 机用电总合改后比改前降低大约20%—15%左右。由于开清棉设备改造及工艺参数调整,不但 改善了棉卷质量,而且节约用电、用工,提高生产效率,并且有利于成纱条干水平提高。成纱质 量对比如表4所示。从表4的试验分析可以看出改后比改前成纱质量显著提高。 . 表4 CJl4.5tex成纱质量对比 3、结语 通过开清棉设备改造及工艺流程、工艺参数的调整,减少了对纤维损伤,改善了成纱质量。 特别是通过流体力学理论在开清棉设备中的合理应用,实现了纤维的快速合理转移,降低了纤 维在生产过程中过多的打击与摩擦,从而减少厂对纤维的损伤以及棉结的产生,提高了棉卷质 量,降低了能源消耗。当然,在优化工艺参数方面还要进一步的努力,认真研究棉结杂质与短 绒的关系,进一步达到降低成纱棉结杂质,减少短绒增长,提高成纱条干均匀度之目的。目 前,我们也准备在原有设备上积极采用新技术、新器、新工艺,真正达到明显提高纺纱质量, 降低消耗的效果。 参考文献 (1)王新士,李照华,张秀敏.调整开清棉工艺 提高棉 卷质量水平〔J〕.棉纺织技术,2001;29(8):36~40. (2)单克强,何玉珍.加强开清气流控制提高棉卷质量 〔J〕.棉纺织技术,2000;28(4):39~40. |
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