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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-30 原文发表:2007-06-30 人气:2

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转杯纺纺杯速度与下列因素有关:成纱号数、成纱质量、气流和落棉、成纱断头。掌握上述诸因素与纺杯速度之间的关系,有利于提高成纱质量,开发品种,降低断头以及促进我国转杯纺技术的进一步发展,为此,提出以下问题,供讨论。
1纺杯速度与成纱号数
转杯纺适宜于生产粗号纱,如100 tex、85.8tex牛仔布用纱;50 tex、37.5 tex灯芯绒用纱;60tex绒布用纱;37.5 tex床单与卡其布用纱等。这是因为纺纱号数愈粗,所需捻度愈少,产量愈高。而且纺粗号纱,可选用品级较低、长度较短的原棉,从而可降低原料成本,提高经济效益。因此,长期以来转杯纺粗号纱产品成为市场的热销产品。然而,随着市场经济的发展,粗号纱产品不能满足市场的需要,80年代后期开始研制细号纱产品,其关键是必须首先解决纺杯的高速问题。因为成纱号数愈细,要求成纱捻度愈多,此时,纺杯速度必须相应提高,才能确保相应的经济效益。例如:Autoeoro型转杯纺纱机纺杯速度最高可达1.5×105r/min,成纱号数可纺到l0tex,而BD200SN型转杯纺纱机最细只能纺到15 tex,同样,国产FA62l型、CR2型转杯纺纱机最细也只能纺到16.7 tex。当然,在纺杯低速条件下,降低引纱速度也能获得较细的成纱号数,但这是以牺牲产量来换取成纱细号,它必将大大影响经济效益。如国外用Autoeoro型转杯纺纱机生产纯棉14.7 tex纱,纺杯速度开1.25×l05r/min,出纱速度为136 m/min,而国内用HSI石TK型转杯纺纱机生产纯棉18.8 tex纱,纺杯速度开4.5×104r/min,出纱速度只能达41.7 m/min,产量减少69.4%。
非棉(毛、麻、丝)产品由于其原料均为下脚料,其共同特点为纤维长度短、纤维长度差异大、单纤维强力低,杂质、短绒多,经不起分梳辊高速回转的打击,因此,只能生产粗号纱,一般为37.5 tex~100tex,纺杯低速(3×l04r/min~4 x 104r/min)已能满足生产要求。
如上所述,可以认为纺细号纱,必须提高纺杯速度,反之,纺粗号纱,纺杯速度可稍低。值得注意的是纺杯最高速度有无极限?理论研究得出,纺杯凝聚槽周长必须大于或等于平均纤维长度的2.3倍,才能保证纤维在纺杯滑移面上顺利滑人凝聚槽,使之正常纺纱。为此,如果纺细号纱,纤维长度选用33 mm长绒棉,则纺杯的最小直径不能小于24 mm,若选用38 mm的棉型化纤,则纺杯的最小直径不能小于28 mm。Autocoro型转杯纺纱机的纺杯最高速度设计为1.5×105r/min,纺杯最小直径配有28 mm,符合理论要求。此外,纺杯速度与回转纱条张力有密切关系,按理论计算,纺杯速度开1.5×105r/min、选用28 mm直径纺杯,其回转纱条张力比纺杯速度为3.6×104r/min、选用66 mm直径纺杯的张力要大7.36倍,可见,速度愈高,纱条张力愈大,成纱断头愈多。因此,可以认为,纺杯最高速度因受纺杯直径的限制和回转纱条张力的影响,故而是有极限的。
2纺杯速度与成纱质量
纺杯速度对成纱质量的影响有两种观点。一种认为成纱质量随纺杯速度提高而提高,理由是纺杯速度高,分梳作用强,在成纱过程中纤维与纤维间的抱合力增大,从而使成纱单强增高。另一种却认为成纱质量随纺杯速度提高而下降。研究与实践证实,后一种观点较为正确,理由如下。
(1)随着纺杯速度增加,单纱强力、伸长与断裂功均明显下降。这是因为:①纺杯速度增加,单位时间内条子喂入量增多,在分梳辊转速不变的条件下,削弱了对纤维的分梳作用。与此同时,进入输送管的纤维量增多,在气流旋涡的影响下,不规则纤维增多,从而使纤维分离度下降,成纱强力降低。②纺纱张力随纺杯速度增加而呈二次方曲线递增,使须条紧密度增加,纱线直径变细,结果,成纱伸长明显下降。转速从3.2×104r/min增至5.7×104r/min,伸长下降约25%。另外,由于纱条紧密度增加,其抗扭力矩变小,使捻回传递长度增长,缠绕纤维增多,结果成纱强力下降。由于单纱强力、伸长的下降,必然使断裂功明显下降。
 
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