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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-30 原文发表:2007-06-30 人气:7

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(1)试验目的:
①查油盘渗油原因;
②确认油盘渗油与压合量及油槽深度及宽度的关系。
(2)试验器材:
厂家1油盘一只
厂家2油盘一只
密封圈2只及加工好的20mm厚铸铁平板1块,机壳支撑杆及油盘紧固螺钉若干,0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.6mm铜片若干。
(3)方法如图3所示:
①将两只油盘四周凸缘铣平,把四个螺钉小平面校平后再向下铣掉0.8mm;
②将油盘与密封圈详细测量后开始做试验;
③油盘与密封圈擦干净,无任何油污,开始在油盘内注入4/5油,然后把上好机壳撑杆的铁板盖上,在紧固螺钉两侧放入一定厚度的塞片后均匀上紧螺钉至标准力矩,四周撒上小孩用爽身粉。
④将油盘整体倒置,间隔摇晃,观察渗油情况。
(4)测量原始数据记录:
①厂家1油盘:槽宽5.4mm,深度2.8~3.3mm变化,并详细记录了深3.3mm左右的油槽位置并用红色标记笔做了标记,将该油盘记为1号油盘。
②厂家2:槽宽5.85mm ,深度2.75~3.25mm变化,并详细记录了最深处3.25mm左右油槽的位置并做了标记,将该油盘记为2号油盘。
③密封圈:
A厚度4.82~4.9mm、宽4.9mm,记为1号油封,硬度邵氏64。
B厚度4.9~4.96mm、宽4.8mm,记为2号油封,硬度邵氏65。
(5)试验结果记录:
将1号油盘与1号油封、2号油盘与2号油封对应做试验,并分别记录为1号试验与2号试验。
试验一:1号试验夹0.8mm塞片均匀上紧4个螺钉,倒置并间隔摇晃,近60分钟无任何渗油现象,打开油盘上盖铁板后,密封圈外侧全部是干的,油槽内基本无油。
试验二:2号试验夹0.8mm塞片均匀上紧4个螺钉,倒置并间隔摇晃,近24小时,也无任何漏渗油现象。
试验三:2号试验继续将塞片变为0.8 0.3=1.1mm后,倒置摇晃5分钟左右即有渗油现象;15分钟后就有严重漏油现象,分别出现在:①做红色标记油槽最深的地方;②油盘密封圈左侧圆塔子处;③3个夹紧螺钉处(不包括右后一个螺钉)。拆开油盘上盖后,密封圈四周及油槽内均有油。
试验四:1号试验不加塞片,均匀上紧4个螺钉后,左右宽度方向油盘平面与平板间隙0.5~0.6mm,但长度方向明显在中间出现腰鼓形,间隙大于1.2mm左右,说明油盘上紧后变形严重。
试验五:1号试验将油盘密封圈全部擦干净,夹入0.6 0.6=1.2mm塞片后均匀上紧4个螺钉,试验近200小时无任何渗油现象。
(6)试验结果分析及结论:
试验一:由于油槽深为2.8~3.3mm,密封圈厚为4.82~4.9mm,塞片0.8mm,因而最小压处合量为4.8-(3.3 0.8)=0.7mm
结论:厂家1的油盘与油量密封圈压合量在最小处0.7mm以上时确定无渗油现象。
试验二:由于油槽深为2.75~3.25mm,密封圈厚为4.9~4.96mm,塞片为0.8mm。因而最小压处合量为:4.9-(3.25 0.8)=0.8mm
结论:厂家2的油盘与密封圈压合量最小处在0.8mm以上时确定无渗油现象。
试验三:厂家2油盘与密封圈最小压合量为:0.8-0.3=0.5 mm时油盘漏油严重。
结论:厂家2的油盘要想防止漏油必须将密封圈压合量最小处加大到0.5mm以上。
试验四:说明油盘密封圈压合量必须保证在一定范围,过大过小均不好。压合量过小时,油盘会在螺钉上紧力的作用及油封的反作用下变形,对封油反而不好;另外紧固螺钉上紧后如果油盘四个凸出平面不与机壳下平面接触,油封的压合量各处会不一样,特别是长度方向没有紧固螺钉的地方,油盘很容易变形引起密封不好。
结论:油盘与密封圈安装完后,机座下平面与油盘四个凸出平面接触上最好,并且密封圈压合量在0.7~1.3mm最好,通常情况下应保持在1mm左右。
试验五:厂家1的油盘与密封圈最小压合量为:0.7-0.3=0.4mm时,仍没有渗油现象。
结论:对照试验四,由于厂家1的油盘槽宽为5.4mm,厂家2的油盘槽宽5.85mm,因而油槽宽度对封油起一定作用。压合量一样,油槽宽的漏油可能性大。
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