3 应用情况
3.1 #4炉A送风机动叶控制失灵
2003年7月23日7:55分,二期当值单元长反映,#4炉A送风机动叶控制失灵,通过观察,发现#4炉A送风机动叶控制指令在35%左右,而A送风机动叶开度信号在100%,A侧送风机送风量为37Kg/s,就地检查发现,开动叶油压基本为0。根据以上情况初步判定:虽然A送风机动叶开度信号在100%,根据风量和就地油压,可以得出A送风机动叶已实际关闭的结论(控制指令不变,动叶实际关闭)。
#4机组送风机动叶开度信号是参与闭环控制的,在控制指令不变的情况下,如果开度信号变大(指令与反馈信号不平衡),会使A送风机动叶向关闭方向动作,使A侧送风量减小。经过深入分析,目前只有当感测动叶开度变化的位置传感器与连杆脱落,才会导致以上情况的发生,由于动叶活塞与位置传感器的机械连接部分在送风机风道内,在外面看不到,A送风机还在空转,还有较大风压,人无法进入观察,给原因的进一步确认带来困难,通过外部观察动叶活塞与位置传感器的机械转杆发现,平时感测动叶位置变化的机械转杆上的压板都在下半圆转动,这一次转到上半圆,从而进一步判定判断是正确的,把情况及时汇报给单元长和值长,值长果断下令停#4炉A送风机,联系锅炉进行抢修。
 位置传感器的机械转杆检查
在A送风机停止,打开人孔门后,热控专业随机务人员一起钻入风道检查发现:连杆传送固定螺丝已脱落在风道内,位置反馈装置已经无法检测到动叶的实际开度,从而证明原先的判断是完全正确的,原因找到后,配合机务人员及时恢复了连杆的连接螺丝,为机组及时升带负荷赢得了时间,同时减少了单送风机运行时间,避免了锅炉长时间燃烧不稳定的局面,最大程度上减小了经济损失,保障了#4机组的安全稳定高效运行。
3.2 送风CRT手操站指令
送风CRT手操站的控制指令由原来的点击一下变化1.1%,修改为现在的点击一下变化0.22%,受软件的影响,其操作方式与原来有所差别,具体如下:在CRT画面显示的风烟系统图上已不能和原来一样进行直接操作,需点击其对应的动叶或静叶后,自动转到需要操作的画面上,然后选择需要操作的对象即可。该画面上有如下几个操作对象:A送风机动叶PV7101A、B送风机动叶PV7101B、A引风机静叶PV7922AA、B引风机静叶PV7922BA、A一次风机静叶PV7522A、B一次风机静叶PV7522B、CD7506A、CD7506B、CD7506C。
参考文献 [1] Power Amplifiers With PID Modules[Z].England:Vickers Systems Division Aeroquip-Vickers Ltd,1998. [2] Holma,Elofsson.BLADE PITCH CONTROL FOR FD FAN UNIT 4B [Z].England:ABB (ASEA BROWN BOVERI) INDUSTRIAL SYSTEMS LTD,1998 [3] 孟祥荣,王贵明.协调控制系统[C].山东:山东电力研究院,1999
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