4 排粉机电机液体电阻调速改造效益分析 4.1 #2炉排粉机改造前后从电机电流上对比
表1 调速改造前、后排粉机电机运行参数 挡板开度 | 转速rpm | 出口压力kPa | 电机电流 A | 合计电流A | 计算功耗kW | 甲侧 | 乙侧 | 甲侧 | 乙侧 | 甲侧 | 乙侧 | 甲侧 | 乙侧 | 甲侧 乙侧 | 1.732UICOSφ | 改造前 | 60% | 68% | 1489 | 1489 | | | 49 | 52 | 101 | 892 | 改造后 | 80% | 60% | 1412 | 1239 | 2.3 | 2.21 | 41.2 | 35.7 | 77 | 680 | 100% | 100% | 1310 | 1200 | 2.20 | 2.20 | 39.6 | 35.4 | 75 | 662 |
由上表可以看出,调速改造后,排粉机电流比改造前减少24~26A,功耗减少 212~230 kW。由于实际测量两台调速器的供电电流共为8.4A(380V),可计算出两台调速器的功耗为1.732*0.380kV*8.4A*0.85=4.7 kW。所以加上调速器装置本身的功耗,调速改造后功耗减少207~225 kW,节能 23%~25%。. 4.2 #2炉排粉机改造前后从厂用电率上比较 下面根据2004.7.15日00:00时和2004.7.20日00:00时的数据,列表计算五天中#2炉排粉机的实际耗电情况: 表2 调速改造后排粉机耗电情况 | 编号 | 7.15日 电度表底数 | 7.20日 电度表底数 | 5天分别耗电 (度) | 5天合计耗电 (度) | #2炉 排粉机 | 甲侧 | 12715.5 | 12746.2 | 30.7*1200 | 76440 | 乙侧 | 13654.4 | 13687.4 | 33.0*1200 |
由上一小节知,两台调速器本身耗功为4.7kW,故其五天的耗电量为5a*24h*4.7kW=564kWh,所以两套排粉机和调速器在五天中的耗电总计为76440 564=7.7万度。下面根据2004.7.15日00:00时和2004.7.20日00:00时的数据,结合上表,列表计算#2机组每发1万度电,#2炉排粉机的耗电比率(排粉机厂用电率): 表3 机组发电量与耗电比率 | 7.15日 00:00 负荷表底数 | 7.20日 00:00 负荷表底数 | 5天合计发电量(万度) | 排粉机5天实际耗电 (万度) | 每万度发电量 排粉机的耗电 (万度/万度) | #2机组 | 15810.36 | 15861.55 | 51.19*22.08 =1130.3 | 7.7 | 7.7/1130.3 =0.68% |
根据本厂统计数据,调速改造前#2炉两台排粉机的厂用电率为0.86%,即#2机组每发1万度电,其锅炉排粉机耗电86度。由上表知,调速改造后#2机组每发1万度电,其锅炉排粉机耗电68度,比调速改造前节省86-68=18度,节电率为18/86=21%。 在实际运行中,将排粉机入口风门挡板、以及其它挡板全开(减少管道阻力)、出口压力保持在规定范围内的较低值,也就是说,运行中在保证锅炉稳定的前提下,尽量降低风机的转速,则节电效果可达到25%,即#2机组每发1万度电,其锅炉排粉机可节电86*25%=21.5度,正常情况下我厂#2机全年发电量为7亿度,则排粉机全年节电量为70000*21.5=150万度。 5 结论 YQT-DL液体电阻调速器在河南南阳蒲山电厂实际应用表明,这种调节方式与排粉机入口挡板节流调节相比,有比较明显的节能效果;与变频调速相比,有投资少、设备简单、零维护量等优点;与液力耦合器相比,具有改造工作量小、冷却用水量少、无油系统、以及可以旁路运行、易于接入DCS投自动、节电效果好等特点。因此这种液体电阻调速技术在火力发电厂有广阔的应用前景。 |