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涤棉转杯纺起绒纱纺纱工艺初探
原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-30 原文发表:2007-06-30 人气:17
本文章共2852字,分2页,当前第1页,快速翻页:
| 涤棉混纺纱具有手感好、强力高以及较好的断裂伸长等优点,是纺纱厂中最常见的品种之一。该品种在环锭纺上纺制,工艺较成熟,产质量都能达到要求。我公司主要生产PU革基布,为进一步提高其质量,现拟将环锭纺涤棉起绒纱改为转杯纺纱,以达到布面光洁,绒毛密集,丰满有骨干的特殊效果。由于转杯纱强力比环锭纱约低10%-30%,因此,一般转杯纱的捻度设计比环锭纱高15%~30%。而作为起绒用纱,捻度要求偏低掌握,这就增加了纺纱难度。此外,由于涤纶纤维相对原棉摩擦因数大、强力高、长度长、伸长好、静电作用强,很容易缠绕分梳辊,生成大量纱疵,纺纱难度就更大了。我公司转杯纺纱机为FA601型,该机存在卷装小,排杂能力差,风压不匀等缺陷。因此,在实际生产中,我们加强了工艺优化,下面以主要品种T/C 65/35 OE 58 tex(w)起绒纱为例,对捻度、喂入条定量、纺杯和分梳辊转速、分梳辊针布型号等关键工艺作一分析和探讨。 1捻度对成纱质量的影响 1.1试验测试(见表1) 注:纺杯速度40 000 r/min,分梳辊速度8800 r/min,喂入条定量17.5 g/5 m,针布型号OS21型。 1.2结果分析 从表1可以看出,捻度适当,起绒效果好,又能保证一定的强力和有效控制纱疵。一定程度上,捻度加大,纤维受分梳辊梳理时间及在纺杯的凝聚时间长,受到纺杯负压的牵引力的时间也相应增加,有利于纱疵匹分的降低。但捻度太高,成纱结构过于紧密,不易起绒,需要增加起毛道数,绒布厚度才能达到要求。捻度过低,成纱结构蓬松,拉毛过程中布幅收缩严重,强力损伤较大。对于强力而言,只要在临界捻度的一定范围内,成纱强力可以处于稳定状态,不会发生强力突发性降低,可以满足绒布用纱的强力要求。T/C 65/35OE 58 tex纱强力高,适于作为强力要求高的起绒用纱。 我们还注意到,T/C 65/35 OE 58 tex纱的加捻效率比纯棉品种低。这是因为涤纶纤维的摩擦因数、强力、回弹性都大大于高于棉纤维。在纺杯高速运转,凝聚加捻的过程中,产生的反向阻力也大大高于棉纤维。这样,就影响了正常捻回生成,降低了加捻效率。同时,T/C 65/35 OE 58 tex纱还随着设计捻度的增大,加捻效率反而降低。这则是因为在转杯纺加捻过程中,回转须条的加捻力矩经过剥离点传递到凝聚槽中一段弧长的须条上,使纱条上的捻度受到损失。设计捻度越大,纱条实际捻度越多,加捻力矩传到凝聚槽中须条的弧长越长,由于该段弧长须条截面根数不足,该段须条得不到完善的捻度,加捻效率随之降低。 根据试验结果及分析,在实际生产中,将T/C65/35 OE 58 tex(w)起绒纱的设计捻度定为45.8捻/10 cm。 2喂入条定量对成纱质量的影响 2.1试验测试(见表2) 注:纺杯速度40 000 r/min,分梳辊速度8800 r/min,针布型号OS21型,设计捻度45.8捻/1O cm。 2.2结果分析 从表2可以看出,采用较轻的喂入条定量,成纱条干好,纱疵匹分少。这是因为涤纶纤维具有长度长,摩擦因数大,易产生静电等特点,相对棉纤维来说更容易绕分梳辊。如果喂人条定量太重,则加重了分梳辊的梳理负担,导致纱疵匹分大幅度上升。而喂人定量轻,则减少了纱疵的产生。同时,轻定量还缓解了FA601型转杯纺纱机排杂能力差,吸风不匀等问题,更好地发挥了纺杯的凝聚加捻和反复并合的作用。但是,在实际生产中还应统筹兼顾,考虑到前后道工序的供应问题以及前道工序的质量问题等,选择喂人条定量为17.5 g/5 m。 3 纺杯和分梳辊速度对成纱质量的影响 3.1试验测试(见表3) 3.2结果分析 从表3可以看出,适当提高纺杯和分梳辊转速;有利于成纱质量的改善。单就纺杯而言,转速提高,离心力大,纤维与纤维间,纤维和杯壁之间的摩擦都相应变大,使纤维在运动中得到更充分的伸直,弯钩减少,抱合更加紧密,对提高成纱光洁度,增加强力,减少纱疵十分有利。但纺杯转速越大,加捻效率越低。这是因为纱条在加捻力矩作用下,从发生变形到形成捻度的作用时间过短,纱条只发生弹性变形,缺少塑性变形时间。而且,纺杯转速越大,离心力也越大,纱条与凝聚槽之间的阻力也增大,这就使加捻力矩作用减弱,最终使成纱捻度降低。为满足转杯纺起绒纱的捻度要求,我们必须选择适当的纺杯转速。
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