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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-29 原文发表:2007-06-29 人气:4

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  2.3施工经验总结

  2号钻机施工第2和第4个孔时发生连续塌孔事故。经认真分析,认为有以下几种原因:(1)护筒埋设时未用粘土境实,护筒底部榻孔;   

  (2)钻孔时过分强调采用稀泥浆快速钻进,忽视了砾石层存在泥浆问题,造成冲抓砾石层时出现泥浆严重漏失现象; (3)原自然地基承载力不高,钻机自身重量大,造成护筒下沉以至护筒下部塌孔。通过总结经验教训,我们采取了以下措施:(1)严格按要求埋设护筒,用粘土夯填密实;(2)严格控制泥浆密度及粘度,上部土层钻进时泥浆密度控制在1.1—1.3g/cm3,粘度17—20s,接近砾石层时保持泥浆密度在1.3~1.4g/cm3,粘度18~22s;(3)护筒周围用长枕木铺设,并使钻机接地比压小于o.8MPa;(4)采用钻机钻上部土层并松动部分砾石层后用冲抓机抓取砾石,钻机再扫孔并钻过粘土层到卵石层,使卵石松动后用冲抓机抓取卵石终孔。卵石层钻进以及冲抓成孔时泥浆密度控制在1.25~1.35g/cm3;(5)针对砾石层钻进时泥浆易变稀薄而发生严重漏浆现象,准备一些中粗砂作为堵漏材料备用。



  2.4 钻头型式

  开始钻进时采用了阶梯式四翼钻头(图1)和图3所示三翼钻头,实际应用发现四翼钻头糊钻较严重,对进尺不利。而图3所示三翼钻头是在图2所示结构上增加了一块与钻头国内径留有较小环形间隙的圆形板,其本意是使泥浆从周边冲刷孔底以利于中心抽渣,但因孔径大,环形间隙内的泥浆流速小,不足以冲刷孔底周边钻渣,且极易在粘土层糊钻,故实用中仍采用图2所示结构,施工实践表明,比较实用。

  3 钻机改进方案:通过工程考核,针对KQ2500A潜水钻机存在辅助时间长、工效低等一些问题,对机具主要进行了如下改进:

  (1)钻杆接头:原为法兰螺栓连接方式,接换钻杆工效低。现改为六方接头加抗拉套结构,辅助时间缩短为原来的1/4左右。

  (2)提升系统:将原5t慢速卷扬机改为3t快速卷场机,并将原钻杆提升速度1.5m/min提高为5m/min,提升时间缩短为原来的30%。

  (3)钻头型式:以图2所示三翼钻头为基本型式,也可根据地质条件另行设计。

  (4)增加正反循环排渣系统切换装置,减少了辅助时间,减轻了工人劳动强度。

  (5)门架上增加了液压自动起落装置,提高了钻机的整体性能,便于成孔后钻机让开孔口,缩短了交检孔后沼注混凝土之前的钻架移位时间,提高了成桩效率。通过以上改进,可以大大提高工作效率。预计一个深度为100m的孔,辅助时间可以减少24h左右,每棵桩提高工效约20%。  
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