三、完善监测控制设施 (一)主要运行参数的同步监测控制 过去窑体回转速度、生料喂入量、煤粉喷入量主要运行参数完全是凭经验单机进行操作的,难以做到准确的、协调的配合,后来安装了同步监测控制显示装置。 (二)一次风的监测控制 为了减少窑内热损失,加快煤粉燃烧速度,增加火焰温度,一是把用于煤磨机热风炉的热风直接作为一次风使用;同时用调整风机旁路冷风量的大小来控制一次风温为100~120℃,保证煤粉不致爆燃;二是在一次热风管上安装了电动执行器和风阀开度显示装置。 (三)二次风的监测控制
在较长的时间内,引风机开度仅为30%左右,窑内出现正压操作。致使煤粒还没有完全燃烧就沉降到物料上,在缺氧的条件下,继续燃烧,形成了较多的还原料,过早的不均匀出现液相而导致窑皮过长;加之窑内浑浊不清,使窑情出现恶性循环,后来逐步认识到,煤粒需要有一定的悬浮时间才能较完全的燃烧,经一段时间的摸索,把引风机开度稳定在60%左右,控制窑皮长度10~12米为佳。 (四)窑尾负压的监测控制 在生产中当引风机抽力未变时,是根据窑尾负压的大小和变化来判断窑内情况的,也就是说窑尾一定要实现负压操作,然而在实际运行中却出现正压。究其主要原因是冷烟室出口截面积较大,废气流速过小。于是,适当减少了冷烟室出口截面积,加快烟气流速,形成了比较合理的10~15毫米水柱的负压;并设计安装了真空传感装置,把窑尾的负压数值直接显示在窑头控制盘上。 (五)窑体表面温度的监测 为了及时而准确地掌握烧成、放热反应带的窑体表面温度,保护筒体避免红窑变形,安装了红外线扫描测温装置,使窑体温度控制在350℃左右,超过这一温度可自动报警,便于有效地调整控制窑温。 四、余热锅炉的改进 为了有效的利用回转窑水泥熟料煅烧所产生的废气热量,选配了一台蒸发量20吨/时,蒸汽压力2.45兆帕,过热蒸汽温度400℃的余热锅炉,供汽轮发电机生产电力,但在以后的运行过程中出现了三个主要问题,并针对性地进行了改进。 1.炉墙砌筑方法的改进。炉墙内衬耐火砖曾几次倒塌,最大受损面积为大于30米2,造成热损失较大和不正常的操作条件。经过现场调查分析,主要原因是外层红砖与内衬耐火砖之间填充5.2厘米厚的石棉粉,隔热缝过大;且又每砌10层每隔10块砖仅压一块28厘米长的耐火砖,使得两层砖之间拉力不够;另一方面,余热锅炉虽为负压操作,但因负压大小的变化,使炉墙经常处在扩张与收缩的交变过程中,这就更加剧了炉墙的倒塌。后来改用37厘米长的耐火砖作压块,同时每砌10层压一层,这就大大增加了炉墙的强度。 2.减温器的改进。因减温器的联箱长期处在高温状态下运行和在4吨多过热管的重力作用下,弯曲变形严重,产生疲劳裂纹,导致漏水,若购买新减温器,不仅增加费用开支,更主要的是往返订货时间也不允许。我们对减温器联箱采取了大面积(230×1100厘米)挖补修理和增设了隔热层,以使联箱工作温度不致超标,并加强支护,减少联箱变形。 3.更新改进过热管。因过热管弯曲变形,交叉错综,使三台吹灰器不能正常操作,过热管挂灰严重;同时因卸灰口少,排放不及时,又造成积灰,引起烟气流畅不通,直接影响到回转窑煅烧制度的稳定。后来对过热管进行了改进,使其受热后有伸长之余地,并增设了卸灰口,减少了积灰,提高了余热锅炉的热效率。
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