伺服驱动电源型号为:A06B-6087-H126 INPUT 200V~230V 106A; OUTPUT DC283~325V DC29.8A;
主轴驱动模块型号为:A06B-6102-H222#520 INPUT DC283~325V OUTPUT 25.2kW 95A;
伺服驱动模块型号为:A06B-6079-H205 Pe=3.9KW OUTPUT AC230V L:5.9A M:12.5A;
电机为α系列交流伺服电机。
查阅报警401号的诊断信息为:速度控制单元VRDY信号断开。它表示当NC将MCC接通信号送给伺服放大器时,伺服放大器却不返回已准备好信号。
b.检查控制电源模块的输入电源的主接触器MCC,发现MCC没有闭合。
C.屏蔽掉X、Z轴驱动后,开机正常,主轴及其它部件运转正常,说明伺服驱动模块有故障。用同型号驱动模块替换,故障排除。
13. 故障两例
一台沈阳数控机床厂CK3263 数控车床。床身为斜床身 , 配日本 FANUC OT 系统 , 转塔选用的是意大利 BARFFADI TOE320(12 工位 ) 。使用过程中 , 有时也出现一些故障 , 多半是外围电路如接触器、电磁阀、 限位开关等。 故障现象一 CRT 显示 414# 报警。报警信息为 : SERVO ALARM:X ---AXIS DETECTION SYSTEM ERROR 同时 , 伺服驱动单元的LED报警显示码为 [8] 点亮。 故障分析与处理通过查看 FANUC O 系统维修说明书可知 :414# 报警为“X 轴的伺服系统异常 , 当错误的信息输出至 DGN0720 时 , 伺服系统报警”。根据报警显示内容 , 用机床自我诊断功能检查机床参数 DGN072 上的信息 , 发现第 4 位为 “1”,而正常情况下该位应为“0”。现该位由“0” 变为 “1”则为异常电流报警 , 同时伺服驱动单元LED 报警显示码为[8]点亮 , 也表示该伺服轴过电流报警。检查伺服驱动器模块 , 用万用表测得电源输入端阻抗只有6Ω, 低于正常值 , 因而可判断该轴伺服驱动单元模块损坏。更换后正常。 故障现象二 转塔刀架在换刀过程时出现 2011# 、 2014# 报警。
故障分析与处理查看电气使用说明书可知 :2011# 报警表示转塔有故障 ,2014# 报警指转塔未卡紧。可能是由于精定位时接近开关未发出信号 , 电磁铁不能锁紧。利用 FANUC 系统具有的 PLC 梯形图动态显示功能 , 发现精定位接近开关 X0021.2 未亮 ( 没有接通 ) 。拆下此开关并检查 , 通断正常。估计是接近开关与感应块的距离不当造成的。调整两者的距离使它们保持适当的距离 0.8mm, 再查看 X0021.2 信号通断正常 , 转塔刀架能正常 使用。
14. 故障两例
一般情况下 ,FANUC 系统运行稳定、故障率低 , 故障的发生往往与外围电路和操作使用有很大关系。这里有两个维修事例可以说明问题。 例 1: 伺服报警 414# 、 410# 台湾产FTC-30 数控车床在加工过程中出现 414# 、 410# 报警 , 动力停止。关闭电源再开机 ,X 轴移动时机床振颤 , 后又出现报警并动力停止。查系统维修手册 , 报警信息为伺服报警、检测到 X 轴位置偏差大。根据现象分析 , 认为可能有以下原因 :(1) 伺服驱动器坏 ;(2)X 轴滚珠丝杠阻滞及导轨阻滞。针对原因 (1), 调换同型号驱动器后试机 , 故障未能排除。针对故障(2), 进入伺服运转监视画面 , 移动轴观察驱动器负载率 , 发现明显偏大 , 达到 250%-300%。 判断可能为机械故障。拆开 X 轴防护罩 , 仔细检查滚珠丝杠和导轨均未发现异常现象。机床 X 轴水平倾斜 45
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