采用紫铜毛坯制成带 25mm分流孔的毛坯,对成形过程进行工艺试验,毛坯表面采用动物油脂润滑,当工作载荷达到2800kN时得到了如图5所示的齿轮样件。

图5 孔径为f25mm的样件 样件中心孔刚好闭合;齿形填充情况具有采用普通强制浮动凹模进行精锻成形的典型特征,齿轮毛坯的下角部充填非常完全,而且在凹模的强制带动下还形成了很大的毛刺;中部填充也较好,但边角部稍圆浑;齿坯的上角部圆角较大。
上述特征和数值模拟结果吻合,说明数值模拟的结果比较可靠。
3.2 浮动凹模可调模具成形
采用浮动凹模时,由于摩擦力的作用,齿坯充填不均匀,一边充填作用则较好;而另一边充填作用较弱。因此可以使浮动凹模在整个精锻过程中是可调的,开始时先下移,到一定程度后再上移,使齿坯的上下角部齿形都有机会得到良好的充填。而且由于齿形充填均匀,将导致成形载荷的降低,减少无用功。
模具结构如图6示,材料为15钢(冷态),工作速度为2mm/s,摩擦因子为0.3。毛坯仍采用带 25分流方案,模拟其成形过程。当工作载荷为5691kN、行程为15mm时得到填充完好的工件。

图6 试验模具简图 从图7可以看出,整条曲线只在打靠阶段才陡升,上升趋势较平缓。齿轮成形载荷也有所降低,比强制浮动凹模结构的成形载荷约降低12.8%。

图7 力-行程曲线 试验条件如2.1节所述,但采用凹模运动方式可调,先下移8.6mm,再上移0.6mm,加载至2800kN获得的紫铜齿轮件如图8。

图8 工艺试验得到的齿轮样件 从齿轮样件可以看出:整个齿轮齿形填充非常完好。而采用单纯浮动凹模,在2800kN时,都无法得到如此清晰的齿轮件(见图5),上角部齿形远未充满。
4 结 论
1)选择适当的分流孔尺寸可以降低成形载荷,但作用不很明显,载荷比实心毛坯降低约2%左右。 2)采用浮动凹模浮动模式可调的齿轮精锻法,齿形的充填过程比较均匀,因而能在较低载荷下获得充填完全的齿轮,不失为一种较好的齿轮精锻方法。
参考文献 1.林治平,陶泽球等. 直齿圆柱齿轮精锻工艺方案的研究,锻压技术,1999,(2):9 2.K Kondo, K Ohga. Precision cold die forging of a ring gear by divided flow method, Int. J. Mach. Tools.Manu. fact., 1995,35 (8): 1105 3.N R Chitkara, M A Bhuttr. Near-net shape forging of spur gear forms: an analysis and some experiments, Int. J. Mech. Sci., 1996,39(8-9): 891 4.陈泽中,包忠诩等.直齿圆柱齿轮精锻技术的研究进展. 金属成形工艺,1999,17(5): 1 5.K Kondo, T Jitsunari, K Ohga. Investigations on cold die forging a gear utilizing divided flow (first report, examination of applicable condition for a gear), Bulletin of JSME, 1985.28(244): 2442
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