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振动时效的技术效果
原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-29 原文发表时间:2007-06-30 人气:1
本文章共1811字,分2页,当前第1页,快速翻页:
| 从表二可知:没经时效的1#.2#试样释放出的应力几乎等于焊接时的残余应力,这表明我们所用的方法是可靠的。从表二还可看出,振动消除应力71.9%,热时效消除应力84.3%,振动和热时效能消除残余应力的大部分。振动时效消除的应力虽然比热时效略低但振动有许多优点,比如,经振动工件松弛刚度比热时效有显著体高,在动载和静载下的变形显著降低等,都表示了它可与热时效相媲美。
注:松弛刚度是指工件产生松弛时的最小应力值小
二. 振动能使中小型铸件尺寸稳定
振动也能消除中.小型铸件的残余应力吗?为此,我们做了下述实验:用C5116A(1米6立车)的立刀架滑枕(件号55011)七件,振动时效后长期观测其几何尺寸的变化。
按工艺规定:55011件需二次热时效,否则因导轨面挠曲而易擦伤。我们试验的目的是看振动时效能否使工件尺寸稳定,进而用振动时效代替热时效。55011件如图二所示。
扫频(激振力频率从低缓慢向高调整)证明:我们现用的激振器不能使这固有频率300Hz的工件共振,为此,采用了如下的降拼措施:用M20的螺栓三支将工件对接(01#与03#对接,04#与05#对接). 扫频得一、二、三阶共振频率为31.5Hz,62.9Hz91.9Hz。令工件在31.5Hz振25分钟。弹性两点支撑,支点分别在距两端700mm处,沿纵向的加速度、相角。其振型如图三所示。 图三可知:55011件做正弦振动,每组一阶共振有两个节点,距一端约700mm.
将这七件(四件振动的、三件没振的)三点支撑,放在300mm以上陈旧水泥地面上,调水平后,测各件两导轨的平直性。
用德国蔡氏合向水平仪,每件分七段.从小头80 mm处测起,仪器精度:2μ/200mm。室温为22℃±2o.01#-03#,04#-05#振前测量一次,振后再测一次,振动使变形提前发生了,最大变形达24.0微米。说明了振动使工件变形(但不大)。
在同一天测量其余三件导轨的平直性,然后每隔一个月测量一次,所得结果。
因为仪器的精度为2μ/200mm ,若变形量低于3微米的测量段认为没变形,则振动件的变形段数占段数的10.4%,没振动件的变形段数却占段数的24.3%,比振动件的大一倍还多。从图四可看出;振动件半高宽(峰值0.70处)窄,而没有振动件,半高宽宽说明没振动件数据弥散,大变形量的段数占的比重大;而振动件,数据集中在在小变形段上,大变形量的段数占的比重小。  直接观查数据,可看到;振动件大变形量为4.4微米,没振动的却是8微米,比振动件的约大一倍。
所以,我们认为振动可使中.小铸件尺寸稳定。
三.振动能使大型铸件尺寸稳定
为了进一步观察振动时效对大型铸件的尺寸稳定效果,我们用CW6163/3000万能车床床身静止半年,定期测量其上母线的平直度(纵向平直度)和扭曲变形。
该床身重1.6吨,长4.5米,长条形结构(如图五所示,支点距端部2/9,激振点在中间。动应力3.5kg/mm2。第一共振峰71.4Hz,第二共振峰93.7Hz。 每月变形量:振动件最高为8μ,没振件最高为14μ。
我们用的合向水平仪精度为2μ/200mm,所以认为0-2μ为不变形测量段。振动件不变形段数为250个,占总测量段数的81.7%,变形段数占18.3%,没振件不变形段数为179个占总测量段数的62%,变形段数占38%。
6μ以上的变形段数,振动件仅有8个,占总测量段数的2.6%,没振件有36个,占总测量段数笳呤乔罢叩?倍。
9μ以上的大变形段数,振动件为零,没振件7个,占总测量段数的2.4%。
上述表明:没振件的变形比振动件的变形高1倍以上,特别是6μ以上的大变形段数,没振件比振动件高4倍以上,半年的累计变形,更能说明这一点。如没振件六个月的最大变形高达27μ,振动件只有12μ;1-7μ的变形段,没振件有3段,占总测量段数的3.3%,振动件却有30段,占总测量段数的33.3%, 10μ以下的变形段,没振件有16段,占总测量段数的35.6%,振动件有42段,占总测量段数的91.1%。
11μ以上的大变形段,没振动件有29段,占总测量段数的29%,振动件只有3段,占总测量段数的6.75。 本文章更多内容:1 - 2 - 下一页>> |
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