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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-29 原文发表时间:2007-06-30 人气:1

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2.4 降低仓泵启动压力,采用称重输灰方式,增加单位时问内输灰次数,提高仓泵工作效率

原仓泵输灰启动压力厂方设计为0.52MPa,由于输灰系统较大,系统压力升至0.523MPa,所用时间较长。若系统稍有泄漏,一台空压机运行,压力根本就升不到0.52MPa。我们根据运行经验,经多次试验,将压力降至0.46MPa。压力降低后有两个好处,一是缩短了升压时间,提高单位时间内输灰次数。原来每输一次灰升压时间为7min左右,修改参数后,升压时间为4min左右,单位时间内输灰次数提高一倍。二是压力降低后设备运行的安全性能得到提高,并可减少对进气阀、仓泵出料阀等设备的冲刷,延长了设备的使用寿命。

原仓泵启动有定时和称重两种方式。由于多方面的原因,称重误差较大,性能不稳定,一直未使用称重启动方式,只用定时进料。由于各个电场积灰量不同,采用定时进料很不方便,相同进料时间,进灰量忽大忽小,不便控制。若仓泵进灰量少时输灰,气量浪费较大。我们与电气车间共同努力,查找原因,克服困难,恢复了称重输灰方式。现每台仓泵几乎都满负荷运行,大大提高了压缩空气的利用率。

2.5 完善管理制度,加强运行管理,保证设备安全高效运行

为保证改造后的输灰系统长期安全高效运行,在运行岗位完善了管理制度,同时加强对运行的管理,主要有以下几个方面:

(1)建立输灰运行记录,每班记录输灰次数、输灰量,通过记录及时分析、解决运行中出现的问题。

(2)定时排污,规定每半小时对干燥器前后精密过滤器、各储气罐放水一次。加强运行监视,确保干燥器及自动排水装置正常运行,最大限度地减小压缩空气中的含水量,改善仓泵气室的工作状况,确保透气板的透气性。计划在仓泵气室排污口处加装手球阀,方便气室排污,每班对仓泵排污一次,及时发现设备缺陷。

(3)严格执行好设备包机负责制,定期对转动部位进行润滑,保证输灰设备灵活可靠,安全无缺陷。

(4)增强设备巡检责任心,及时消除系统泄漏点。

(5)定期对运行人员进行业务培训,组织输灰运行人员进行运行分析,总结经验,查找不足。

3 改造后的效果

(1)改造后,压缩空气用量减少到原来的一半:两炉运行时,一台空压机就能满足两套输灰系统同时运行的需要,大大节省了厂用电,厂用电率由10%下降至9%。每台压缩机电机功率为75kw/h,仅此一项每年可节约耗电费用32.58万元。

(2)仓泵达到设计出力,满负荷运行,输灰时间缩短,单位时间内输灰次数增加。原每台仓泵每次仅能输送200kg灰,现每次输送灰量达到500kg,提高了设备的利用率,同时减少了设备磨损。

(3)减少检修工作量。改造后,确定了合理的气灰比,由于降低了压缩空气用气量,输灰压力降低,输送过程中对管道的磨损大大降低。改造前检修工几乎每天都要补焊漏灰点,改造后很少再出现漏灰现象。所更换的铜质多层网状透气块,使用寿命长,不仅减少检修工更换陶瓷块的工作量,更重要的是保证输灰、电除尘系统的正常运行,有利于环保。

(4)减少设备运行、维护费用,降低生产成本。改造前,透气板上所使用的透气块寿命非常短,平均每3周就要更换一次,且每块透气板上有5块陶瓷块,当陶瓷块损坏后,灰就会从泵体内直接落入泵体气室,加剧了对透气板的磨损,平均每月就要更换一块透气板(约4000元/块),再加上阀门更换,9台仓泵每年的备件费用就近100万元。改造后,使运行维护费用降低到原来的25%左右,大大减少了生产成本。

4 结束语

本系统改造成功,为相关企业特别是小型电厂提高系统可靠性、降低厂用电率,提供了可借鉴的经验。 (
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