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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-28 原文发表时间:2007-06-29 人气:1

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  采用转差离合器电磁调速后,电动机运行可靠,维护调速平滑,但是,电磁调速属于转差功率消耗型调速系统,电机的电枢损耗与磁极转速之差成比例增大,故低速时电枢发热严重,效率相当低。在该设备的操作盘上,有一调节转速的旋钮,旋钮以顺时针方向旋转时转速逐渐增加,但是在该旋钮的起始低速段以红色标明,其余段为绿色,说明在起始低速段要警惕,电机在该段范围内不能工作太久,否则容易引起温度上升,减少电机的使用寿命,工作效率低下。顶管施工时,不少情况是在较低的速度下顶进,也就是主顶油泵的转速要求较低,这就要求电机与输出轴固定的磁极的转速很低,即常常工作在低速状态,也就意味着需要消耗无谓、更多的电能,对于柴油发电机来说,就是消耗了更多柴油,无形中增加了企业的运营成本。
  在当前的经济形势下,我们迫切要求降低成本,为此我们将这台主顶2#油泵由转差离合器调速改装成普传(PUTRAN)变频器调速,由于2#油泵电机功率较大,通过变频调速后,对于常常工作在低速段的电机来说,能够节省较多的电能。
  经过广州市南洲路顶管试验段以后,我们也深感到进水泵、排泥泵转速不能调节的不便,于是对该两个泵也增设了变频器,同样采用了价格相对低廉的台湾普传(PUTRAN)的产品,控制方式同扬州机。

  5 取得效果
  应用实践表明,变频调速是适应我们生产实际的,通过在两台顶管机上安装了6台变频调速器后,取得了明显的效果,主要表现在:
  (1)水路的调节方便了许多,顶进过程更加得心应手,提高了工作效率。
  (2)由于把消耗在阀门及其它地方的能量节省了下来,减少了无谓的电能、油耗,平均每台泵可以节约20%~30%的电能,生产高峰期两台顶管机每月节约柴油达9000多元,也就降低了直接运行成本,同时大大延长了电机和泵的维修期,经济效益十分显著。
  (3)由于设备控制更加灵便,操作者可以根据顶进前方土压大小情况,通过调整控制面板上的旋钮调节泵的实际转速,在施工进度上做到了“因地制宜”,施工质量得到明显的提高。

  6 结 语
  将变频调速技术应用在我处顶管机配套设备上,只是我们将一些成熟的技术灵活应用于实际生产的一点探索,却使我们尝到了技术改造的甜头。我认为,对设备的技术改造还需要在实际工作中不断摸索,只要结合实际开展工作,就会不断获得更高的经济效益。  
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