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|  (b) 图1 炉顶衬里的排列方式 |
3.3 辐射室四面墙与斜顶连接处、与原衬里的连接处理 经过综合考虑,辐射室四面墙炉衬与斜顶衬间的连接方式详细情况如图2所示。又考虑到旧炉衬背衬可能会出现粉化现象,我们采用纤维毯填充,然后将纤维组件切割成错台连接,最后采用纤维毯将新旧炉衬搭一“补丁”,这样就避免了烟气的串火现象。  图2 辐射室炉衬与斜顶衬之间的连接方式 |
3.4 炉衬纤维材质的选择 炉子壁衬材料的材质除满足最高炉温条件外,还必须考虑陶瓷纤维材料的使用条件、炉子的操作条件,炉内炉气正负压等各方面的因素。同种陶瓷纤维材料,由于使用条件(炉子热源种类、炉内气体成分及流速、炉子运行制度)不同,其使用温度亦不相同。经综合考虑,确定炉衬材质选择方案为:工作热面全部采用高纯材质的甩丝陶瓷纤维折叠块,平铺层选用普通型纤维毯。 锚固件材质的选择:采用折叠块叠砌复合炉衬结构,锚固件冷面固定,不与烟气直接接触,经过热工作计算,锚固件所处的工作温度不会超过500℃,根据《化学工业炉耐火纤维炉衬设计技术规定》,锚固件材料选用1Cr18Ni9Ti的耐热钢。这样,锚固件既具有一定的耐腐蚀性,又具有高温下的承载能力。 4 改造后的投用情况 炉衬施工验收:整个衬里厚度均匀,表面平整,搭接处、膨胀缝按要求处理;加热炉投用至今的测试结果见表1。 表1 加热炉改造后的测试结果
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由于炉顶防雨棚内一年四季温度在18~30℃,即使在夏天也未发现局部衬里脱落及炉顶局部温度升高现象,保温衬里效果显著。 5 效益分析 项目投用后,炉顶外表面平均温度由改造前的66℃下降到40℃。独山子地区年平均气温7.5℃。 5.1 顶散热损失 加热炉炉顶面积为150m2,经传热计算,节约能量为:424359kJ/h。 5.2 泄露烟气损失量 原炉顶烟气泄露截面积为0.04m2,炉内正压为20Pa,炉内烟气温度为500℃,取烟气在该温度下的热焓为290kJ/m3,故散热损失为159500kJ/h。 两项之和共节约能量: 424359 159500=583859kJ/h 折合为标准燃料油: 583859(kJ/h)/41868(kJ/kg)=13.95kg/h 每年节约燃油: 13.95kg/h×8760h=122464kg=122.46t 按每吨燃油1500元计算,则每年节约资金为: 122.46×1500=183690元=18.37万元
6 结论 通过本次全纤维叠砌复合炉衬结构的应用,彻底解决了长期困扰蒸馏车间常压炉长周期运行难题,每年节约能耗费18.37万元,获得了良好的经济效益和社会效益。 |