二十世纪七十年代我国引进了十多套日产千吨的合成氨装置,近年来我公司承担了其中数套装置的增产节能技改项目。占地不变,定员不增,投资较少,用一个月大修期完成了压缩机的技术改造,日产合成氨达到1500吨,收到了明显的经济效益。本文以其中某装置为例,介绍工艺空气压缩机和合成气压缩机的改造经验。
1. 工艺空气压缩机改造方案
1.1 原引进机组情况
73年引进的该压缩机为两缸四段压缩,型号为5CK57 7CK31,低压缸共5级分两段,高压缸共7级分两段,低压缸和高压缸间设齿轮增速箱。机组设三个段间冷却器和一套油系统(与105J/JT氨压缩机组公用)。正常工况时,第四段排气量为 48 419 kg/h,一段进气压力为0.091MPa.A,四段排气压力为3.42MPa.A,轴功率 7437 kW。机组由DELAVAL公司制造。
驱动机为中压背压式汽轮机,型号为KJWV-DF,叶轮共8级,进汽压力为3.77MPa.A,温度321℃,冷凝压力114mmHg.A。正常工况时,耗汽量为37.4 T/h,汽耗率5.03kg/kW.h。汽轮机的额定功率为 9765kW。
1.2 已改造情况
95年节能增产技改时,由国内制造厂对压缩机高、低压缸的内件进行了更新。原13级叶轮仅第一、第二级为三元流叶轮,此次改造已全部更换为三元流叶轮,并改造了隔板、气封等内件。四段出口气量达到57 320kg/h(湿基)。改造后满足了氨日产1150吨的要求,整机多变效率提高了5个百分点,轴功率 8117 kW。汽轮机及其它的辅机未改动。改造后,压缩机组的实际性能达到美国KBR公司可研报告的数据:轴功率8400kW,汽轮机的汽耗5.2kg/kW.h,中压蒸气4.04 MPa.A、363℃用汽量为43.68T/h。
1.3 改造方案
本次技改按美国KBR公司流程,四段排气量要求达到73 760 kg/h(湿基),排气压力3.672 MPa.A,进口空气温度35℃,相对湿度75%。为使改造后的工艺空气压缩机有足够的富裕量,相对湿度按82%,空气流量富裕量按10~15%考虑。
本机组改造有两个方案。一是改造现有机组,二是并联一台电机驱动离心压缩机。表1从一次性投资、运行费、改造工作量和风险性四方面对两方案作了对比。方案的报价分别取自相关公司的初步报价,备件费系估计价。
多轴式离心压缩机比常规的单轴式离心压缩机效率高、价格低的原因是:
各级叶轮可在最佳转速下运转,同时叶轮直径和转速能最佳匹配,因此保证了各级叶轮的高效率。而单轴式压缩机则只有一种或两种转速。
每级叶轮悬臂安装,轴向进气,流动状态比单轴式压缩机均匀,提高了级效率。
每级叶轮压比高。工艺空气压缩机的总压比为37.8,多轴式压缩机仅用6个叶轮,单轴式压缩机要12个叶轮,因此造价降低。
1.4关于并联多轴式离心压缩机的进一步说明
(1)离心压缩机气量调节最经济的方法是改变转速,其次是可调入口导叶、进气节流、排气节流、打回流(经济性递减)。由于本次改造中并联的压缩机是用电动机驱动,大功率电机用变频器调转速投资太高,用液力偶合器费用也高,还有功率损失。因此,通常是电动的压缩机全气量运行,负荷调节仅由汽轮机驱动的机组承担。如汽动式压缩机的气量减少得太多,接近压缩机喘振线时,则采用调节另一台电动式压缩机的入口导叶来实现。多轴式压缩机的优点是每级叶轮前部便于安装可调进口导叶,在保证恒定的出口压力下,稳定运行范围扩大,而功率损失很小。
(2)近十年来,多轴式离心压缩机才在我国开始大量使用。但这是一种成熟可靠的老机型。1947年德国的DEMAG公司研制成功世界第一台多轴式四级离心压缩机,1948年取得了专利权。1968年专利到期,世界上主要的离心压缩机厂竞相开始制造。八十年代初,沈阳鼓风机厂引进了日立公司DH系列多轴式四级离心压缩机制造技术,目前已经生产近200台。但用于合成氨装置的工艺空气压缩机总压比高,需采用多轴式六级离心压缩机,目前我国还不能制造。现在我国已在数套合成氨装置上采用了多轴式离心压缩机,已有十年成功的工业运行经验。可以认为,选用此机型是可靠的。
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