
图1 加装不同的防磨套管时的防磨效果 综合以上分析得到:外接防磨套管应该是最佳的防磨方案,但应保证其安装质量,即解决偏斜和错口问题。 通过对其它电厂同类预热器的调研得知,这种防磨套管原始安装偏斜和错口问题普遍在在。分析其原因为其结构不合理,造成安装过程中难以控制套管的安装质量: (1)预热器的防磨套管点焊在上管板的管口上,管口有管板与管子的焊缝,端面凸凹不平。 (2)套管安装对中程度完全由施工人员人为因素决定,难以保证对中质量。 (3)套管点焊在管板上,设计上为三点,在向套管缝隙中灌塑料时将套管碰歪或移位。 (4)套管数量较多,安装和检验过程中难于控制。 (5)施工和验收对套管安装质量重视不够。 基于以上因素,安装后投入运行10多年,即开始发生套管偏斜或移位的管子与上管板的焊口磨漏问题。 为了解决防磨套管安装易发生歪斜和错口的问题,该厂在管箱更换的制做工艺上,经过反复研究和多次试验,对防磨套管的结构进行了改进。 3 套管的改进 经过试验,现场套管安装方法有两种。最简单的安装方法是直接用手工将套管对在原管口上点焊固定,这种方法其对口准确性最差,能否对正取决于施工人员本身及面板及套管端面的情况;另一种方法是制做一个定位导杆进行安装,这种方法能保证对口的精确性,但其安装效率较低。但这两种工艺均存在一个问题:就是套管全部点焊固定后,在套管外间隙灌注耐火材料时,套管受挤压容易发生偏斜和错口。 图2所示为原预热器管箱安装的套管状态示意图。经过分析和研究,认为原套管结构型式不管用上述哪种方法安装,总有歪斜和移位的因素存在,因此决定在套管的结构上进行改进,如图3所示: 
图2 预热器套管状态示意图 
图3 改进结构 改进方法: (1)套管在管箱制作时装配,以减少现场装配的工作量。 (2)将原设计预热器管长由3500mm改为3520mm,穿过上管板20mm,焊口改为管子与上管板之间的角焊缝。此20mm长度经过反复试验,在保证焊接的最佳条件和套管的稳固性方面综合确定下来。 (3)加装一个50mm长
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