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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-30 原文发表:2007-06-30 人气:42

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(2)在零米搅拌筒间,安装一部粉煤灰自动装袋机并且一级、二级共用。开通三通的A位,两级通过250mm输灰管至装袋机。三级、四级因下灰量只占总灰量的15%左右不必开通A位保持原状,牗现A位没有开通,安装时已用钢板堵死。牘电气部分可采用集中管理与就地操作两种控制方式。改造后,可以开发粉煤灰创收获利,再生利用,同时,当搅拌筒需要检修时,将粉尘排入粉煤灰装袋机,避免因搅拌筒检修工作,使输灰机、锁气器及本级电场高压供电装置退出运行状态,降低除尘效率。同时缓解因检修时间紧带来的紧张局面。
(3)对搅拌筒动力传输方式改造
根据目前神一输灰系统,搅拌筒存在:①传递效率低;②皮带易拉损、断裂;电动机散热不良等问题,可采取下列措施:
由皮带轮变速改为减速机,同时配合涡轮涡杆传递方式。这样改造的好处是:电动机由原来立式安装变为水平放置,有利于电动机的通风散热延长了使用寿命,并使之运行稳定效率高。
(4)灰斗堵灰的对策
在一、二级灰斗底部安装振动器,利用振动器的激振力将尘块振落。对应一级、二级、三通适当部位也可以设置,容量不易过大,一般可以在300~500W之间牞可通过试验确定,振动周期1分/次,间隔60分/次。#3、#4炉电除尘器共4室,共设计灰斗32个。三通8个共计40台振动器,配置一台控制器和电动机智能保护控制器。
(5)锁气器增加开路、缺相、过流保护
目前锁气器、输灰机、三通、搅拌筒由PLC实现智能控制,正转、反转两种工作状态,当负载过载时自动发出过载信号联动保护,而无法进行缺相、过流、开路保护。是造成电动机烧毁的主要原因之一,也是堵灰的又一因素。可采取下列措施实现驱动保护:就是在原输灰系统低压控制柜中拆除热继电器,在热继位置安装电动机驱动保护控制器,控制器电气原理图参看有关资料介绍。为什么这样改,原因很简单,就是不改动原控制方式,投资少可以真正起到保护作用(改动见图13所示)。

图13 电动机自动保护电气原理图

从上图可以看出:在接触器至动力电源之间加可拉式熔断器起过流保护作用,折下热继,在热继位置安装电动机驱动保护控制器。其它原样不动,实现过载、过流、缺相、开路自动保护。输灰机、搅拌筒控制电路可以参照图13改制。
(6)小结
输灰系统发生堵灰。虽不是影响除尘效率的直接原因,但是间接影响除尘效果。主要是在于堵灰后,容易引起电场短路、极板变形、极距变小、运行电压降低、电流增大,甚至出现电晕封闭,二次扬尘严重影响收尘,是一个不可忽视的问题。
输灰系统环节较多(Ⅱ期电除尘器)相互牵连,当某一个环节发生问题,而出现连锁反应,使本极系统设备退出运行状态。(锁气器个别除外)由于输灰系统电控部分未设置缺相、开路保护措施,系统电机有时因缺相运行而烧毁。输灰机械造型不当,断链、刮板脱焊、断裂引起堵灰,灰水pH值高,灰管道结垢堵塞后导致搅拌筒溢灰,大小修后遗留在灰斗内的杂物等未及时清理,杂物掉入锁气器造成卡转。采取在灰斗底部安装振动器以振落灰块,用绞龙取代刮板机避免输灰机断链、刮板断裂、脱焊形成堵灰,搅拌筒间安装一套粉煤灰自动装袋机,减少搅拌筒灰量,避免搅拌筒检修而停止本级系统运行(包括高压部分)缓解检修时间,有利于提高检修工艺,提高设备健康水平。

(待续)

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