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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-30 原文发表:2007-06-30 人气:6

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0.28MPa

输送气灰比

12kg/kg

输送气灰比

12kg/kg

输送用气量

44.0m3/min

输送用气量

24.2m3/min

输送部分仪用控制用气量

0.5m3/min

输送部分仪用控制用气量

0.5m3/min

输送起始速度

6.7m/s

输送起始速度

6.5m/s

输送末端速度

12.5m/s

输送末端速度

15m/s

吨米耗气量

0.0474Nm3/t·m

吨米耗气量

0.0474Nm3/t·m

3.4 除灰系统(每台炉)系统简要工艺流程

灰斗下进料阀开→单元发送罐进料→发送罐料满发讯→灰斗下进料阀关→单元发送罐进气→发送罐单元出料阀门开→混灰器进气、主输灰管送料→灰库→余气排入大气

4 系统安装与调试

4.1 系统安装

除灰系统设备及管道的安装主要包括发送罐、内旁通管、输送及控制气源管道、阀门等安装。安装时应特别注意以下问题:

(1)内旁通管的安装必须保证内管朝上,并使其中心线始终保持在同一条直线上。

(2)内旁通管具有方向性,并已在制造过程在管道外部用箭头标出,法兰上部也注有标记,安装时应严格按照所标方向安装。

(3)系统安装完毕后,应将压缩空气分别通入各输灰管系进行冲管,包括输送、控制用气管系,其排出口可选择灰库底部的弯头处,冲管质量标准可参照锅炉冲管标准,原则上在关闭进气阀后系统压力应保持15分钟左右,压力下降值不大于0.02MPa。冲管结束后,应将全部灰管法兰及膨胀节螺栓复紧一次,再对该管系进行气密性实验,若发现无法保证系统压力,应全线检查,重点是各法兰及膨胀节连接面是否存在泄漏。

4.2 系统调试

系统安装完毕,先后对两台炉的除灰系统进行了调试,系统调试主要包括:除灰系统分部调试、除灰系统空载调试和除灰系统带灰运行调试。系统调试数据记录见表2。

表2

序号

记录项目

单位

数值

备注

1

输送几何距离

m

1400

2

输灰管道爬升

m

25

3

调压阀前后的压力

MPa

0.7/0.5

4

正常输送时输灰管道压力

MPa

0.28

5

输灰管道空吹压力

MPa

0.08/0.07

6

关罐压力

MPa

0.15

7

从进气开始到开罐的时间

s

15

三单元

8

正常输送时间

min

一、二单元约9分钟,

三单元憋压约11分钟

开罐到关罐

4.3 调试过程中出现的问题

(1)系统设计要求一、二单元每小时出力约36t,两个单元每小时分别输送5次,每次12分钟。实际上一、二单元共用一根输灰管道,每小时只能输送6-7次,出力约为24-28t/h,实际出力低于设计出力。

(2)系统设计要求三单元每小时出力约16t/h,经过调试,能满足设计的要求。由于预除尘器的除尘效果不理想,后除尘器的除尘量大。16t/h的输灰量不能输送完后除尘器除下的灰量。

4.3.3系统投运后,结合脱硫系统运行情况及电厂燃用煤质变化情况,电厂进行了除灰系统改造,每台炉后除尘器下分别增加2只发送罐,后除尘器输灰再增加一条输灰管道,基本解决了系统运行中出现的问题。

5 系统运行

输灰系统采用不憋压输送,即先开出料阀再开单元进气阀。以#1炉一条输灰单元为例,打开单元进气阀后输送压力为0.3MPa左右,设定压力高值为0.38MPa,堵管压力值0.45MPa,输灰结束压力0.15MPa,从装料开始至输灰结束实际耗时12分钟。在168调试期间系统输灰总体正常,其间也出现过堵管现象,经过人工吹堵后输灰可以恢复正常,以后输灰系统一直正常运行。

6 结束语

该系统在运行过程中,受电厂煤质不稳定、脱硫装置运行不理想等诸多因素的影响,出现过一些堵管及系统输送不畅的现象,但经多方共同努力,及时解决了出现的一系列问题,保证了机组的正常运行。从目前电厂的运行情况来看,除灰系统运行基本正常,说明内旁通气力除灰系统在漳山发电厂的应用是成功的,系统的选择是正确的。该系统的成功投运必将为国内其它工程长距离气力除灰系统,特别是脱硫灰的输送系统提供了的宝贵经验。

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