河北国华沧东发电有限责任公司(061110) 孙 涛 摘 要:本文阐述了200MW汽轮机DEH系统阀门管理的原理,对DEH系统单多阀切换时功率扰动过大的原因进行了分析,并进行了处理,取得了很好的效果。 关键词: 单阀 多阀 扰动 消除 1 前言 邢台电厂装机六台国产200MW机组,汽机控制系统采用上海新华公司的DEH控制系统,汽机阀门管理有两种方式,即单阀和多阀运行方式,经严格的热力试验,多阀运行比单阀运行经济,低负荷更加明显,120MW时单阀运行煤耗比多阀运行高6g/kw.h。因此机组启动暖机结束,当负荷稳定后,应进行阀门控制方式的切换。 机组阀切阀时由于单阀与多阀的阀门控制方式不同,单阀切多阀时由于调节级压力上升,做功能力增加,机组负荷将增大,而顺序阀切单阀时由于调节级压力下降,机组负荷将下降,其切换过程中存一定的负荷扰动,良好的阀门管理程序当阀切换时机组负荷波动不应超过10MW,对机组的安全运行影响较小。但目前国内有多台机组在阀切阀时出现负荷大幅变化现象,仍末有良好的解决方法。 2 DEH自动调节系统 DEH自动调节系统主要有转速调节系统,负荷调节系统组成。控制回路有高压调门控制回路(GV),中压调门控制回路(IV)。各回路按一定的逻辑协调工作。 2.1 转速控制 汽轮机转速由高、中压调门联合控制。高中压调门之间流量指令比例关系在并网后为1:3,即高压1/3时,中压全开。在转速控制期间,加上压力修正,修正系数最大为3,最小为1。 2.2 负荷控制 负荷调节是三个回路的串级调节系统,通过对高压调门的控制来调节机组负荷。所以阀门流量特性曲线主要指高调门阀门流量特性曲线。三个回路是:内环调节级压力回路,中环功率调节回路,外环转速一次调频回路。给定值转换过程:负荷参数经一次调频修正后变功率给定,其值经功率调节器修正后变为调节级压力给定,最后经过阀门管理变换为阀位指令。 3 阀门管理 200MW汽轮机有4只高压调节阀,4只中压调节阀, 每只调节阀有一个独立的伺服控制回路,阀门的开启需要一个专用程序进行管理,使阀门开启按预先设定的程序进行。根据汽轮机运行要求,设计有单阀和顺序阀两种控制方式。 3.1 单多阀控制 所有高压调门开启方式相同,各阀开度一样,好比一个阀控制一样,此为单阀方式。特点:节流调节,全周进汽。调门按预定的顺序,依次开启,各调门累加流量呈线性变化此为多阀控制。特点喷嘴调节,部分进汽,一般冷态启动或带基本负荷运行,要求用全周进汽,即用单阀控制方式。机组带部分负荷运行,为了提高经济性,要求部分进汽,即多阀控制方式。单多控制方式之间应无扰动切换。阀门管理任务由阀门管理程序完成,主要组成部分如下: ⑴ 阀门特性曲线产生程序 ⑵ 单阀控制程序 ⑶ 多阀控制程序 ⑷ 单/多阀转换控制程序 按动单阀控制按钮,多阀控制按钮能在2-3分钟内平稳完成单阀控制,多阀控制的相互转换,其切换原理为当单阀切多阀时,单阀指令以每个运算周期0.3%递减,多阀指令以每个运算周期0.3%递增,多阀切单阀时,则相反。 3.2 阀门管理方块图和特性曲线如下: 
图1 4 单多阀切换扰动原因分析 阀切换时,阀门管理程序通过切换前的负荷指令为依据,通过阀门的特性曲线,确定另一种方式下的阀位值,当阀门特性曲线符合机组的真实值时,则阀切换后负荷波动较小,而邢台电厂国产200MW机组的阀门特性曲线在DEH控制系统改造以后,一直沿用DEH出厂制定的特性曲线,但是由于机组大修中对阀门行程的调整,将造成阀门的的流量特性出现大的改变,如果继续使用原来的特性曲线,将造成切换前后同负荷指令下不同蒸汽流量,必将引起机组负荷大幅波动,对机组安全运行带来不利影响。 因此有必要重新进行阀门流量特性的的测试,并通过新流量特性曲线进行阀门切换后的负荷校核,当计算流量与阀切阀后接近一致时,方可以进行阀切阀。
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