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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-29 原文发表时间:2007-06-30 人气:1

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4.1 单多阀切换试验
为找出原因,我们进行了单多阀切换试验。首先由多阀切至单阀,切换前,机组负荷130MW,机前压力12.0MPa,调节级压力6.5Mpa,#1、#2高调门行程为28mm,#3、#4高调门行程为零。切换开始后,机组负荷从130MW降至92MW,机前压力从12.0Mpa升至13.1Mpa,调节级压力从6.5Mpa降至5Mpa,#1、#2高调门行程开始下降,#3、#4高调门行程开始上升,最后稳定于16 mm,负荷扰动远远超出了允许范围,同样流量指令下,单多阀时,调门通流量差别很大,即#3、#4高调门开启增加的流量小于#1、#2高调门关闭减少的流量。因此我们怀疑调门的预启阀行程发生了变化,死区增加了。为进一步确认,我们在190MW时由单阀切至多阀,切换前#1、#2、#3、#4高调门行程为24 mm,切换开始后,#1、#2、#3高调门行程升至40 mm(满行程),#4高调门行程降至12 mm,负荷波动8 MW,在允许范围内。我们确认在阀门开启时,由于预启阀行程的变化,单多阀切换时,功率扰动很大,当行程超过死区后扰动就很小了。

为进一步验证调门流量特性的变化量,经领导同意,我们又进行了阀门流量特性试验。试验步骤:
(1)在多阀状态,切除机组协调控制,DEH工作在开环方式,即阀位控制。
(2)机前压力控制在12.0 Mpa,主汽温度控制在535℃。
(3)给定值设定为200,工况稳定后记录下当时的功率、调节级压力、调门开度、机前压力,给定值降低5,纪录一次数据,一直到120。
(4)切换到单阀状态,给定值上升5,纪录一次数据,一直到200。
由此我们得到以下单阀时阀门特性曲线:

表1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

流量

G(%)

0.0

0.4

10.2

58.4

64.5

69.6

77.3

83.6

90.2

95

100

102

行程

(%)

0.0

22.5

25

43.2

45.2

47.2

50.2

53

58.7

66

100

110

与原来的阀门特性曲线相比:

表2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

流量G

(%)

0.0

0.4

50

79

84.8

89.6

92.4

95.2

100

102

行程

(%)

0.0

17.5

34

44.9.

47.2

49.5

54.9

61.1

100

100

流量特性有很大变化。将新曲线下载到组态后,再重新试验单多阀切换,任何工况下,功率扰动都在允许范围内,问题得到圆满解决。

5 结论

阀切换时造成负荷大幅波动原因是原阀门特性曲线与阀门实际流量特性曲线不符造成的。通过实测阀门流量特性曲线,并进行校核计算试验后,可有效消除阀门切换时机组负荷大幅波动,这种方法给同类机组阀切换过程负荷大幅波动的消除具有指导意义。
阀门管理程序是DEH系统中重要组成部分,阀门特性曲线更是其核心,机组大小修都要做实验,这样才能保证DEH系统正常稳定运行。

6 参考文献:

[1] DEH系统说明书.

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