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3.3 采用新型冷却塔 空气冷却塔的下段作了改进,与1#空分空冷塔比较,新一代空分的空冷塔下段和上段一样都采用新型冷却筛板塔。空气穿过筛孔与塔板上的常温水、冷却水接触形成泡沫状态。空气通过泡沫洗涤,不仅除尘、除灰,而且也强化吸收易溶气体(H20、S02、NH3等)及氯化物、氮氧化物等有害物质。空气一般能被冷却到9.5℃左右。 3.4 双层床纯化器长周期切换、吸附效果好 分子筛纯化系统作了改进,原1#6000m3/h空分设备采用单层床吸附,有效吸附工作时间为108min/筒;而2#6500m3/h全精馏制氩空分设备采用了双层床吸附,下部装有4吨活性氧化铝、上部装有8吨13X-APG分子筛,有效工作时间为240min/筒,见表3。 表3 吸附器吸附和再生切换时间程序表(min)
从表3看出,新一代空分设备延长有效吸附工作时间,实现长周期切换,减少了切换损失。同时大大延长了加热和吹冷时间,使再生过程更趋完善。升压时间延长了4分钟,使塔的运行工况更稳定。一般分子筛吸附后加工空气含二氧化碳0.8×10-6,延长空分设备运转周期到2年以上。 3.5 全精馏制氩新工艺 氩系统采用全精馏制氩新工艺。粗氩塔I、Ⅱ及精氩塔三塔采用规整填料。规整填料塔具有阻力小、分离效率高的特点。传统的加氢制氩的粗氩塔为筛板塔,阻力较大,一般在15~18kPa;而规整填料塔的阻力小,粗氩塔I阻力为3~3.3kPa、粗氩塔Ⅱ为8~9kPa,为稳定粗氩塔工况、提高氩提取率创造了有利条件。 无氢制氩工艺流程简化,减少了设备,操作方便,电耗、成本都得到降低,见表4。采用全精馏无氢制氩,可以获得纯度更高的氩气。 3.6 起动时间短,停车后复车快 由于上塔采用规整填料,维持在填料表面的液量少,达到平衡时间减少;新主冷采用双液池,上层液池容量比下层要少得多,液氧液面低,积液氧量少,因此新一代空分设备启动时间仅为36小时,比1号“6000”空分设备减少了12小时。在第二个周期起动时,起动时间一般为26~28小时,最快一次只要21小时。临时停车后,主冷液体中含氧量变化小,一般短时间停车只要半个小时就能恢复送氧。 表4 空分全精馏无氢制氩与加氧制氩流程及设备比较
4 调试的体会与看法 从1999年4月中旬开车运行到现在,运行工况良好。在调试初期,由于是首次调试规整填料塔,采用的操作手段却是传统的,操作思路没有更新,缺乏经验。特别是粗氩系统,调整幅度要小,粗氩塔Ⅱ的液空液位要控制在350~395 mm之间,一般设定在390mm左右,注意氧气产量及纯度的稳定及粗氩量的控制。理论的设计值有些与实际值有较大的偏差,应以实际工况的稳定为原则。 新一代空分由于采用了多项新技术,节能效果明显,与第五代空分相比,设备总能耗下降5.94%,6500m3/h单位制氧能耗为0.43kWh/m302。 作者简介:郑益民(1967- ),男,助理工程师,1994年杭钢中等专业学校制氧专业毕业,一直在杭钢动力有限公司气体厂从事制氧机的调试与操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||